中國石油長慶油田千口氣井評價挖潛工程累計增產超2億方

近日,從中國石油長慶氣區傳來喜訊,千口氣井評價挖潛工程已使靖邊、榆林、蘇里格等氣田的286口關停氣井“起死回生”,日增產氣量達到240萬立方米以上,單井平均日增產0.8萬立方米,目前累計增產氣量突破2億立方米,摺合油氣當量達到16萬噸。

中國石油長慶油田千口氣井評價挖潛工程累計增產超2億方

“千口氣井評價挖潛工程,就是對昔日的‘老少邊窮’重新評估對症下藥,最終抱出‘金娃娃’實現華麗轉身。這是油田公司確保‘穩油增氣、持續發展’戰略目標實現的重要增產抓手,不僅有助於打好冬季保供戰,也對長慶油田實現5000萬噸高質量發展意義重大。”千口氣井評價挖潛工程項目組負責人這樣說。

經過20年的開發建設,中國石油長慶氣區配套建成蘇里格、靖邊、榆林、子洲、神木五大主力氣田。但隨著氣田開發程度的加深,氣田綜合遞減加快、水氣比增高、井筒腐蝕堵塞程度加深等問題逐步暴露出來,氣田穩產形勢日益嚴峻。為確保長慶氣區長期穩產和可持續發展,長慶油田公司決策並啟動了氣井評價挖潛工程,整合公司優勢資源,成立千口氣井評價挖潛工程項目組,全面開展綜合治理,助力長慶氣田高質量發展。

今年年初以來,千口氣井評價挖潛工程項目組與氣田開發事業部、勘探院、油氣院以及各採氣廠等緊密配合,對目前長慶5大氣田已投產的1.4萬餘口氣井進行了拉網式排查,摸清了關停氣井的基本情況。通過綜合考慮氣田開發階段、剩餘儲量分佈、儲層物性、氣井生命週期、地面工藝、井筒狀況及措施在現場應用的效果等因素,進行橫向縱向對比分析,摸清氣井的底子,針對不同氣藏、不同井型、不同生產方式,制定不同挖潛措施方案,確保開發效益最大化。目前已制定各類措施井方案348個,組織實施290口,方案有效率達到100%。

讓低產低效井重煥生機,科技必不可少。中國石油長慶氣田聯合開發併成功應用的同步迴轉增壓排水採氣技術,在蘇里格氣田48口氣井上成功應用,取得良好效果。截至10月20日,增產氣量達到2200萬立方米,有效解決了蘇里格氣田井筒積液造成氣井關停的問題。目前,已初步形成了枯竭井轉層開發技術、關停井復產挖潛技術和低產井穩產挖潛技術等三大類15項主力挖潛技術體系,為氣區後期挖潛穩產奠定了堅實基礎。

按照“三靠前”的工作原則,項目組管理層全部進駐生產一線,靠前決策、靠前指揮、靠前協調,措施施工高效開展。在G34-XX井開展的氣井大修,從隊伍搬家到完工僅用15天,投產後累計增產438萬立方米;榆43-XX井21天時間完成了四次酸洗、三次鹼洗、一次儲層解堵劑加註的措施工作量,投產後已累計增產200萬立方米。截至目前,已完工的286口氣井,措施有效率達到98%以上。

據估算,今年中國石油長慶油田關停井措施治理工程可治理恢復關停井300口,增產氣量3.5億立方米,摺合油氣當量28萬噸,可以降低氣田綜合遞減率0.93個百分點。(中國石油 徐佳 康輝 賀瑞萱)


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