10年1455次電廠減負荷故障總結的規律,值得學習


10年1455次電廠減負荷故障總結的規律,值得學習

[導讀]這篇論文是小編近年來看到的最好的一篇機組異常總結性文章,是最好,沒有之一。

論文分析了上海電網10年間多臺機組1455次的減負荷故障,並總結出了一些很有意思的規律,比如:磨煤機是造成機組減負荷故障的第一要因、每天8時和13時故障多發、迎峰度夏和迎峰度冬2個時間點故障發多、減負荷與跳機故障比為3:1等,有點大數據分析的味道。好東西小編不私藏,各位可以慢慢看,關注我們電廠人,一起學電力知識。


0 概況

2006年,上海電網擁有300 MW及以上大型燃煤機組20臺,總容量約8 400 MW。在隨後的10年內,先後投產不同容量的大型燃煤機組8臺。截至2015年底,上海電網大機組達到28臺,總容量約14 300 MW。除此之外,上海電網還陸續投運大型燃氣輪機組若干臺。隨著大型燃煤機組和燃氣輪機組的投運,小型燃煤機組逐漸淘汰,不僅優化了電源點佈局,而且大大改善了上海地區大氣環境。

隨著大容量、高參數機組的大量投運和自動化水平的提高,發電機組運行的安全性不斷得到改善,但自2010年起,隨著外來電量的日益增加,上海電網發電機組利用小時數不斷下降,不少機組長期處於停運狀態或者低負荷運行狀態,嚴重影響發電機組運行的穩定性。2006—2015年的數據表明,因各類主要輔機及其他輔助設備故障引起的機組減負荷事件高達1 455次,年平均減負荷達145.5次。機組頻發減負荷事件不僅影響電網穩定性,也影響到企業經濟效益的提升。


1 減負荷事件統計

根據電網運行日誌統計,2006—2015年,上海電網發電機組共發生1455次機組減負荷事件;每次減負荷容量有大有小,最大達500 MW,最小不足 50 MW。


2 按減負荷時間分析

2.1 按年度分析

2006—2015年,上海電網發電機組年平均減負荷145.5次,年平均機組跳閘47.4次,兩者之間呈3∶1關係。圖1為機組減負荷次數與跳閘次數年度分佈。

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2.2 按月度分析

圖2為2006—2015年機組減負荷與跳閘次數月度分佈。

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由圖2可見,兩者變化趨勢基本一致,其中減負荷和跳閘次數最高月份發生在迎峰度夏和迎峰度冬2個用電高峰時期。因此,確保這2個用電高峰期間主輔設備運行可靠性具有重要意義。

2.3 按時間點分析

圖3為總減負荷次數、磨煤機故障引起減負荷次數和機組跳閘次數24 h分佈。

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圖3 機組減負荷與跳閘次數24 h分佈

圖3顯示,機組減負荷和跳閘次數高發點有2個:8時和13時,這2個高發點正是機組急需快速加負荷點,需要各類輔機頻繁啟動和調整以滿足電網負荷要求。因此,應及早做好主輔設備狀態檢查和消缺,確保加負荷過程中主輔設備都處於最佳健康狀態。


3 按減負荷原因分類分析

分析機組減負荷原因,有利於尋找規律、得出結論、提出防範建議,有效抑制減負荷事件發生。1 455次機組減負荷原因分類如表1所示。

表1 1 455次機組減負荷原因分類

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由表1可見,在1 455次機組減負荷原因中,前5位分別為:磨煤機故障、風機故障、高爐休風、泵故障及“四管”洩漏,計962次,佔66.1 %;重要輔機設備(磨煤機、泵、風機、給煤機及空預器)故障共計843次,佔57.9 %。由此可見,主要輔機設備可靠性差是引起機組減負荷事件頻發的主要因素。

3.1 磨煤機設備故障

磨煤機設備故障引起機組減負荷420次,佔28.9 %。圖4為磨煤機設備故障原因分類。

機械故障包括:煤粉管漏風漏粉、結焦、分離器故障、底座開裂、支架裂紋、軸徑磨損、振動大等。排前3位的是:煤粉管漏風漏粉17次,結焦13次,分離器故障6次。

熱控設備故障包括:卡件故障、反饋信號異常、接線鬆動、干擾、測量表計故障等。其中,控制卡件故障6次,信號異常4次,接線鬆動3次。

油站漏油故障包括:油泵故障、油位異常、油箱漏油、密封圈失效等。其中,油泵故障7次,漏(滲)油5次,油位異常2次,關注火電廠技術聯盟,一起學知識。

電氣設備故障包括:變頻器故障、電磁閥故障、電纜損壞、馬達故障、軸承溫度高等。其中,變頻器故障9次,電纜頭故障3次,電磁閥故障2次。

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圖4 磨煤機設備故障原因分類

圖5為420次磨煤機設備故障24 h分佈。

圖5顯示,磨煤機設備故障引起機組減負荷最高點發生在上午8時的加負荷過程中,此時正是電網需要各臺機組啟動磨煤機快速加負荷時段。此時頻發生減負荷事件,說明磨煤機設備的健康狀態還有待提高。

圖5 磨煤機設備故障24 h分佈

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3.2 風機設備故障

風機包括送風機、引風機和一次風機,故障次數共計199次,佔13.7 %。其中送風機80次,引風機61次,一次風機58次。風機設備故障原因分類如表2所示。

由表2可見,在風機設備故障原因中,擋板及動/靜葉故障排第1位,主要集中在卡澀、銷子脫落、連桿脫落、葉片斷裂等。其中,擋板及動/靜葉卡澀高達25次,銷子等機械器件脫落8次。

馬達故障及軸承溫度高包括:馬達發熱、電機線圈溫度高及軸承溫度高、馬達損壞等。其中,軸承溫度高7次,馬達發熱4次,電機線圈溫度高3次。

油站及漏油等故障包括:油泵故障、管路漏油、管路脫落以及逆止閥故障等。

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振動大是指與風機有關的設備,如油泵、風機、馬達、軸承等振動超標。

液壓設備故障包括:液壓泵故障、液壓缸故障,液壓缸漏油、液壓缸固定螺栓鬆動等。

其他故障16次,包括電氣設備故障、熱控設備故障、異聲、UPS電源故障等小概率故障。其中,電纜故障4次,熱控設備故障4次,異聲3次。

3.3 高爐休風

高爐休風是大型鋼鐵企業自備電廠的一種特殊運行模式。近年來,由於產能調整以及廠房拆遷等需要,造成供自備電廠的高爐和焦爐煤氣不穩,甚至突發中斷等異常狀況,並引起機組減負荷運行。

圖6為2006—2015年高爐休風變化趨勢。從圖中可見,高爐休風自2008年開始發生並逐年增加,到2014年達到最高值39次。自2015年起,由於大部分鍊鋼設備停產或搬遷才開始急劇下降。

3.4 泵設備故障

泵設備故障引起機組減負荷計104次,佔總減負荷次數的7.1 %。其中,給水泵設備故障69次,佔總減負荷次數的4.7 %;其次為循泵18次,佔總減負荷次數的1.2 %。圖7為104次各類泵設備故障引起機組減負荷次數佔比。

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圖6 高爐休風趨勢變化示意

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圖7 各類泵設備故障引起機組減負荷次數佔比

給水泵設備69次故障原因分類如表3所示。

油系統故障包括:漏油、油泵故障、馬達發熱、油溫高等。

調門故障包括:晃動、卡澀、鬆動、連桿脫落、螺栓斷裂等。

表3 給水泵設備故障原因分類

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熱控設備故障包括:卡件故障、測速探頭損壞、位反異常、接線鬆動、真空表故障等。其中,卡件故障4次。

機械設備故障包括:砂眼漏汽、墊圈損壞、機械咬死、底座螺栓斷裂及鬆動等。

電氣設備故障包括:電磁閥線圈燒壞、電氣接觸器故障、電纜損毀等。

其他故障包括:異聲、濾網堵塞、軸承溫度高、接頭脫落、機械密封漏等事件。

3.5 “四管”洩漏

“四管”(水冷壁、過熱器、再熱器、省煤器管簡稱為“四管”)洩漏引起機組減負荷102次,佔總減負荷次數的7.0 %。在102次“四管”洩漏中,排第1位的是水冷壁管洩漏,共計44次。詳細分類如表4所示。

表4 “四管”洩漏分類

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“四管”洩漏機理分2類:一類與內壁氧化皮大面積脫落堵塞或異物堵塞、吹灰器吹損、煙氣磨損和超溫等有關;另一類與金屬材料和結構工藝有關,如材料缺陷、焊接缺陷和膨脹等。

3.6 給煤機設備故障

給煤機設備故障引起機組減負荷89次,佔總減負荷次數的6.1 %。原因分類如表5所示。

表5 給煤機設備故障原因分類

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堵煤和斷煤主要是指由於煤質潮溼引起的給煤機停運。機械設備故障包括:刮板損壞、齒輪箱故障、銷子斷裂等。

小皮帶故障包括:撕裂、跑偏、打滑、傳導軸斷裂、卡澀等。

熱控設備故障包括:卡件故障、測速器故障、計量設備故障等。

電氣設備故障包括:馬達及電氣開關故障等。

其他故障包括:異聲、振動大、擋板故障、軸承溫度高、清掃鏈斷裂、軸承磨損等。

3.7 主設備故障

主設備(指機、電、爐設備)故障引起機組減負荷74次,佔總減負荷次數的5.1 %。主要包括:凝汽器洩漏、發電機冷卻水系統異常、電刷冒煙、大機振動大、油質劣化、超溫、冷卻水系統垃圾堵塞、定子接地報警、定子線圈溫度高、軸電流異常、爐膛壓力異常、氫冷器漏、旁路異常、主變油色譜數據異常、雙色水位計漏等低烈度危險事件。

3.8 調門故障

調門(包括主汽門、給水調門、減溫水調門、旁路門等)故障56次,其中主汽調門故障39次。主汽門故障原因有:晃動、卡澀、鬆動、油動機故障、管道洩漏等。

3.9 煤質差

煤質差主要是指熱值低、灰分高、含硫量高。煤質差導致鍋爐燃燒不穩、調整困難、制粉系統故障率高,既影響鍋爐運行的安全性,又影響企業經濟效益。

3.10 其他故障

其他故障引起機組減負荷224次,佔總減負荷次數的15.4 %。詳細分類如表6所示。

表6 其他故障分類

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3.10.1 結焦打焦及吹灰

結焦原因引起減負荷43次。主要原因是來煤雜,而且灰分高、熱值低,這是一種危害性較大的運行缺陷。必須從煤種選擇、配煤、運行調整等多方面進行治理,使結焦程度降到最低,減少打焦吹灰頻度。

3.10.2 脫硫脫硝設備故障

因脫硫脫硝設備故障引起的減負荷36次。主要包括:增壓風機故障、GGH故障、監測數據超標、擋板卡澀、振動大、電氣設備故障等。其中,增壓風機故障7次,GGH故障4次,監測數據超標4次。

3.10.3 空預器故障

因空預器故障引起的減負荷31次。主要原因有:馬達故障、聯軸器故障、振動大、熱控設備故障、防磨板脫落、齒輪箱故障、漏油等。其中,馬達故障7次,聯軸器故障4次,振動大3次,熱控設備故障2次。

3.10.4 熱控設備故障

因熱控設備故障引起的機組直接減負荷24次,佔總減負荷次數的1.7 %。加上間接原因(指熱控設備故障造成輔機設備跳閘並引起機組減負荷) 49次,兩者共計73次,佔總減負荷次數的5.0 %。

熱控設備故障包括:卡件故障、變送器接頭滲漏、火焰探頭異常、熱控氣源異常、電接點水位計異常以及測量信號干擾等。

3.10.5 燃氣不穩及喘振

因燃氣不穩及喘振等引起的減負荷23次。其中,燃氣不穩8次,喘振4次。其他還包括漏油、漏水、焊縫裂紋、有害氣體數據異常等。

3.10.6 撈渣機故障

因撈渣機故障引起的減負荷21次,包括堵塞5次、斷鏈4次、電流大2次,還有如繼電器接觸不良、導向輪脫落、齒輪和皮帶脫扣等。

3.10.7 其他事件

因其他事件引起的減負荷46次,佔總減負荷次數的3.2 %。主要包括:小管道洩漏、高加漏、閥門異常、管道焊縫裂紋、抽氣機異常、密封圈吹損、壓氣機異常等。

需要特別指出的是,在重要輔機設備故障中因變頻器故障引起的減負荷共計29次,其中,磨煤機系統9次,風機系統12次,給煤機系統8次。這些故障大多發生在2006年、2007年大功率輔機電機改變頻調速工作早期;由於對大功率變頻器掌握不透,瞭解不深,致使變頻器故障頻發。隨著技術人員對變頻技術的深入瞭解和掌握,變頻器運行可靠性得到極大改善,故障率受到明顯遏制。


4 結論及建議

通過對1455次減負荷事件的歸類分析發現:

(1) 磨煤機等主要輔機設備故障是造成機組減負荷運行頻發的第一要因;

(2) 每天8時和13時是減負荷事件頻發時間點;

(3) 迎峰度夏和迎峰度冬2個用電高峰時期是減負荷事件高發時期;

(4) 機組減負荷次數和跳閘次數之間大致呈3∶1關係。

雖然機組減負荷事件對電網衝擊沒有機組跳閘嚴重,但仍給電網負荷和頻率的穩定帶來一定的擾動。要想減少發電機組減負荷次數,可靠的設備是先決條件,正常的檢修和維護是基礎,有效的技術管理和監督是保證。為此,應從日常管理、檢修試驗、設備質量、維護消缺、人員素質等方面著手,切實做好如下工作。

(1) 消除各個環節中的風險因素。海因裡希法則指出,任何重大事故的發生看似偶然,其實是各種因素積累到一定程度的必然結果,都是有端倪可查、有徵兆可尋、有苗頭可發現、有隱患可排除的,都會經過萌芽、發展、發生的過程。風險可能存在於所有環節,只有把所有環節中的風險因素消除掉,事故才能徹底避免。因此,要善於從日常運行中找隱患,從常規現象中見異常,從細枝末節中尋苗頭,做到防患於未然。

(2) 加強設備缺陷分析管理,提高輔機設備運行可靠性。設備缺陷是指運行機組主輔設備和公用系統的異常(如震動、位移、卡澀、鬆動、失靈等),或者因設備異常引起參數不正常等“搶先起跑”現象。加強缺陷管理的目的是防止和減少設備故障率,提高設備可靠性。因此必須做到:缺陷不消除不放過;消除的缺陷原因不清不放過;缺陷對設備系統影響不分析不放過;未排除其他同類設備及系統是否存在同樣的缺陷不放過;延期處理缺陷未制定防範措施和處理預案不放過,從而實現設備可控、在控和本質安全。

(3) 積極使用先進監測手段。“工欲善其事,必先利其器”。近年來,發電機組已處於“強饋入、弱開機、低負荷、深調峰”新常態,這給發電機組的安全運行帶來新課題。為此在採用傳統檢修、維護、消缺等手段基礎上,積極採用如紅外成像檢測、視頻監控、仿真驗證、狀態監測等新技術、新方式,實現立體化、全天候監控,確保現場設備安全可靠運行。

當前,機組運行環境紛繁複雜,引發減負荷的因素眾多,防止非計劃減負荷工作千頭萬緒,運行人員要盡心盡責,維護人員要勤查勤治;更要未雨綢繆,抓好源頭控制,查清風險因素,達到減少和預防機組減負荷事件頻發的目的。

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