18天拼出新型換熱模塊量產 疫情下看“三花”如何爛漫

18天拼出新型換熱模塊量產 疫情下看“三花”如何爛漫

偌大的廠房內,只有幾名戴著口罩的技術人員在操控不同的設備,智能化生產線正在流水作業……日前,一走進三花控股集團梅渚工業園廠區,記者就感受到忙碌的生產氣氛,對於三花員工來說,這是再熟悉不過的景象,也是春天的希望。

一邊是疫情來襲,一系列管控措施不斷升級;一邊是某客戶要求的洗幹一體機微通道換熱模塊訂單必須按時交付……回想起那項幾乎不可能完成的訂單發運任務,三花智控家用製冷事業本部的銷售經理王東明至今仍覺得不可思議,也頗為激動:“有了大家的合力,不可能的任務拼成了可能。”該換熱模塊有30多個零部件,供應商地域分佈零散,其中的溫度傳感器廠家還位於重災區——湖北孝感。最終,三花人克服重重困難,跨越千里的溫度傳感器終於“曲線”到達公司。

據瞭解,該新品模塊採用全鋁微通道多層蛇形管,代替傳統的銅管翅片式換熱器結構,是一款綠色節能產品,能夠提高能效30%以上。使用該模塊的洗幹一體機是某客戶2020年度的重點出口機型,涉及到整機認證等關鍵節點,客戶須在3月初完成30套整機。在多部門協同作戰下,2月28日,僅僅用了18天時間,洗幹一體機換熱模塊成功下線,隨即發往客戶處,贏得客戶的高度肯定。

每一個訂單背後,都凝聚著很多人的努力。在這次疫情中,三花汽車零部件有限公司為不誤外貿訂單,硬是把一整條生產線、好幾千個零件,打包到17個行李箱裡,兩位職工靠手提肩扛帶到國外,僅用兩天時間重新組裝生產線。產線工人全面告急怎麼辦?各業務單元全員發動,組織管理人員走出辦公室,積極投身支援產線的“戰鬥”,單班至少12個小時,只為滿足客戶需求……正是憑著這股子拼勁,目前,三花國內公司產能已基本恢復,位於海外的生產基地全部正常運轉。

在最困難的時候,也要專注創新、深耕產品。在三花控股集團總裁張亞波看來,這是推動企業高質量發展的強勁動能,也是能一次次挺過危機,甚至轉危為機的關鍵。“我們會結合未來數字經濟的發展趨勢和潮流,特別是在物聯網市場環境下,我們將在自己的領域不斷進行技術創新、研發投入,把它做得更精更專。”張亞波說。


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