文 章 导 读
维修电装HP0系统,逃不过的一个点,就是PCV。关于PCV,会衍生出很多相关故障,不熟悉原理的,初见故障,可能会手足无措。今天我们先来看看这两个故障案例。
案 例 详 解 1
故障现象:
一辆宇通客车,装配锡柴6DL1-29E3国三发动机,燃油系统为DENSO(HP0)。
该车一年前开始出现偶发性熄火故障,故障的发生没有规律性;有时半小时就出现熄火故障、有时一天也不会出现熄火故障。
连接A70PC站长版诊断仪,读取故障码、清除故障码后,就只剩P0542,分析该故障不会影响发动机的正常运行,更不会导致发动机运行中突然熄火;
清除故障码后再次试车:在车辆起步后,故障码P2634再次出现;试车一圈(大约40分钟)后回到停车场,车辆怠速运行了1-2分钟后出现熄火现象。
该车前后已经维修了近1年时间,在修理厂陆续更换过电脑板、发动机线束、高压油泵、轨压传感器等零部件,都没有解决问题。
故障分析:
电装系统中,PCV阀是位于油泵上部的两个黄色阀体,分别控制两个缸的供油量与供油时刻。两个电磁阀分别各对应一个线束插头,靠飞轮端为阀1(PCV1),靠前端为阀2(PCV2);其作用是调整共轨管内的燃油压力。(注意:两个阀的线束插头不能插反、否则可能会造成无法着车的故障。)
考虑到该故障码与PCV2阀相关部件有关(包括PCV阀2、发动机线束、发动机电脑板)于是再次对相关部件进行检查;
>>1)经过测量PCV1和PCV2电磁阀的电阻3.5Ω左右属于正常范围。
>>2)测量PCV1(152和153针脚)和PCV2(150和151针脚)控制线均不存在虚接的现象。
>>3)直接从ECU飞线到PCV1和PCV2。试车,故障依旧。
>>4)找来一辆好车对换电脑板,试车故障仍然没有得到解决。
>>5)与该故障码相关的零部件已经全部检查,没有发现异常现象,说明该故障码应该不是由于PCV阀2引起的。冷静下来仔细思考,会不会是存在其他原因,导致ECU报出了PCV阀的故障呢?
>>6)于是采取了在着车的情况下,单独拔掉某个传感器试验的方法。当拔掉曲轴传感器,当前故障P2634故障码消失,出现当前故障“P0337故障码——无转速信号。
>>7)此刻已经能够判断为曲轴转速传感器故障造成的误报PCV2对电源短路。更换曲轴传感器后故障排除。
>>8)后来了解到,该车一年前更换了飞轮,更换后来就出现了该故障。估计是更换飞轮时损伤了对转速传感器。
案 例 详 解 2
一辆重汽电装系统发动机,配HP0泵,更换油泵后车子打不着。
读取数据流上,起动时发现PCV关闭正时为180CA。PCV关闭正时为180,代表轨压超高,ECU将PCV阀全部打开,燃油流回低压侧。
PCV关闭正时这么大,可能原因无非以下几点。
>>1)发动机正时不对,曲轴NE信号或者凸轮轴G信号异常;
>>2)轨压传感器信号,导致ECU接收到轨压超高;
>>3)喷油器全部卡死;
>>4)ECU故障。
由于更换过油泵,所有优先排查正时。
>>1)重新按照标记,装配油泵,试车故障依旧。
>>2)检查喷油器,更换新喷油器,试车故障依旧。
>>3)更换轨压传感器、ECU、油泵,试车故障依旧。
>>4)到了这一步,是真的不能理解了,没办法,只能硬着头皮上。找了一辆同样的车子,仔细研究!诶,终于发现问题了,确实是正时错了,是车子出厂的时候,标记错了180度,真是欲哭无泪啊,重新按照正确的对了正时后,问题解决。
下面是重汽电装对正时的方法:
>>1)将大号的一字改锥插入检查口,转动飞轮,将正时标记调整到如图所示的状态。
>>2)确1号气缸的气门开闭状态。触碰进气和排气气门的摇臂,如果处于活动(有气门间隙)的状态即为1号气缸压缩上止点。如果完全不能活动(即没有气门间隙)时,则表示6号气缸在压缩上止点,此时应将飞轮再转动360°,使1号气缸处于压缩上止点状态。
>>3)对准联轴器之间的安装标记。
特别鸣谢:感谢云诊断王金宏师傅提供的案例素材
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