真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

1实验与结果

经过多年长期的实验研究,沈阳真空技术研究所在该领域的工艺与设备已趋于成熟,以下列举几台设备的研制过程以供参考。

1.1真空脱气浇注炉第一号设备实验内容

抽真空加热,首先实验各系统的性能:脱气浇注炉的真空度及漏气率均达到要求。

脱气浇注炉的加热效率。设备实测数据为:

  • 在空炉、室温9℃时,对导热油加热从12℃~120℃,加热时间1h50min;
  • 在室温10℃、导热油预先达到120℃后,在料仓注入8.5℃的原料260kg,罐子加满料后,大约3h,三个测温点温度达到120℃;
  • 将原料加热到120℃,加热时间为4h50min;经加热后做蜡液脱气实验,将蜡液加热到115℃,并开始搅拌15min,观察搅拌效果;
  • 开始抽真空,5s后大量气泡上升至吸气口高度,立即停止抽真空,约2min后,气泡渐渐下降,可以看到部分液面露出;
  • 继续抽真空,气压下降到7.0×103Pa~7.5×103Pa,停止抽真空,气压上升到1.0×104Pa;
  • 完成了蜡液的抽真空实验,初步达到预期效果。

1.2真空脱气浇注炉第二号设备实验内容:加热、抽真空、灌装

在第一号设备实验基础上,改进后重新做蜡液实验及设备检测实验。

  • 将原料加热到115℃,待原料融化成液体后,加入颜料,并同时开始搅拌,耗时15min,观察搅拌效果;
  • 抽真空,打开主抽空阀3s后大量气泡上升,液面消失在视线中,立即停止抽真空,约5min后,气泡高度渐渐下降,直到露出液面;
  • 再次开启主抽空阀3s后气泡再次大量出现,停止抽真空约3min后,气泡渐渐下降,表面开始露出一半液面;
  • 如此循环20min后,主抽空阀保持开启,约5min后气泡基本消失,气压保持在8.6×10Pa。这时关闭主抽空阀、停止真空泵,加入香精,搅拌10min后停止搅拌机,缓慢放气;
  • 开始直接灌装产品,第一批8只,胎膜预热至45℃左右,使用灌注阀直接灌装。其余胎膜没有预热,胎膜温度约12℃。

实验结果:预热的胎膜中间蜡液上有极少气泡,没有预热的胎膜内壁上有少量气泡。第二次蜡液脱气实验成功。

原因分析:通过正确控制抽真空速度的方法,解决了堵塞管路的问题,确保了实验的继续进行。

设备操作过程:

  • 对炉体进行加热,在室温10℃时,将导热油加热到120℃,1h后铠甲外层温度为25℃(保温铠甲使用不锈钢材质,边角经过压边处理);
  • 操纵电控面板自动打开炉盖,炉盖上升前,需要手动打开罐盖锁紧螺栓,上升到上限位最高点;
  • 加入石蜡和颜料;
  • 下降时,需要手扶罐盖来确保它降落在正确的位置;
  • 然后进行抽真空;
  • 观察电子仪表显示,在未启动搅拌器时,电子温控仪比机械指针式温度表的显示值高9℃~10℃,启动搅拌器约6min后,设备上的这两种温度显示器显示差值为1℃;
  • 机械指针式真空表为相对真空度显示,电子真空仪显示为绝对真空度,电子真空仪显示更精确;
  • 测试抽真空速度与气密性,当原料仓清空时,抽真空从1.03×105Pa至5.3×101Pa,耗时3min;
  • 在真空度达到5.3×101Pa时,关闭主抽空阀、停止真空泵,5min后仪表显示值上升到6.0×102Pa,1h后仪表显示值上升到8.2×103Pa;
  • 查看真空管道过滤器,在原料260kg,香精等添加剂10kg,执行一次连续抽真空操作后,原料在过滤器内沉积5kg。

从表1中可以看出:蜡液沉积到过滤器内与第一次抽真空时间,和蜡液数量有关。

真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

浇注时,打开浇注阀,原料流速过快,不易控制,关阀时无法立即截流,并且随着原液位的变化,原料留出的速度也不同,浇注口目前只能用于放出原料,不能直接浇注产品;

罐体内蜡液放空后,打开阀门,可以自动将蜡液吸入脱气炉内,但因吸力过大,罐内会产生大量的气泡,堵塞真空管路前打开放气阀;

在平台上观察窗观看罐内情况。

真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

1.3真空脱气浇注炉第三号设备实验

在第二号设备性能良好的基础上,我们又进行了第三号设备的研制,保证设备抽真空效果良好,可以达到良好的真空度。

气密性可满足产品生产需求,一次抽真空操作约需要25min完成;

手动打开罐盖锁紧螺栓,在上升到2/3以上高度后,停止上升,再次启动上升时,电动机表现为动力不足,无法驱动吊件上升,需要加大电动功率;

机械开关罐盖装置的上、下限位开关安装效果经调试稳定,特别是上限位,确保准确而有效;

经改进,搅拌机中轴输料器,提升原料效果好,提升量多,抽真空时可以观察原料中含有的气泡;

真空泵更换动密封后,运行良好。

1.4蜡制品设备生产线

在脱气浇注炉一号、二号、三号设备研制的基础上,

做成了适合批量生产蜡制品的成型的生产线,投入生产中使用,用户反映良好。

1.4.1真空脱气浇注炉工艺流程

对罐体进行加热,30min可以将罐加热到120℃,在罐体加满料后,大约3h后,测温点温度达到120℃,阀门出料口加热棒与热电偶,温度达到120℃,蜡液流动性非常好,容易出蜡;

搅拌速度采用200r/min,搅拌2h,使蜡液搅拌均匀;脱气时能看到脱气伞上的液体均匀流下;

观察真空表,显示在1×103Pa以下时;控制系统正常运行。

1.4.2真空脱气浇注炉的检验

刚出炉时热态浇注检测;

浇口杯位置上、下移动时检测其浇注效果;

冷却后检测产品内有无气泡;检测真空与非真空产品对比;

检测方法为目测与仪器检测。

1.4.3透明果冻腊产品的实验结果

目测的结果,设备安装到生产线上,浇注出的果冻蜡产品,气泡较少,色泽光鲜,一共浇注了50多杯。

浇口杯位置上下移动时,距离阀门出口位置最近处效果最好,随着距离的增大,蜡液自重影响越来越大,效果稍差。

同样原材料,真空脱气浇注炉生产的产品与非真空生产线生产的产品对比:热态时同为液体,效果相近,冷却后非真空生产线生产的产品气泡多,外观不好;真空脱气浇注炉出来的产品气泡很少,甚至无气泡,外观保持非常好。

仪器检测结果:真空脱气浇注炉出来的产品,内部结构质密,不受温度影响。非真空生产线上的产品则受温度影响较大;热态时良好,冷态时较差,这主要是由于蜡液内气泡没有被抽出。

真空脱气浇注炉刚安装到生产线上后,配合不好,但生产的产品比非真空生产线好。真空脱气浇注炉浇注蜡液到美国浇注保温箱内,再由浇注保温箱对浇口杯进行浇注。

脱气浇注炉与生产线为同一电控系统,则配合问题可以解决,但制造成本会增加。由于蜡制品销售价格不可能太高,只能靠数量赢得经济效益,所以不论是脱气浇注炉还是生产线,在制造上均要求降低制造成本,尽量使用原有生产线,缩短制做工期,尽快占领市场。改进后的脱气浇注炉生产线在国内获得成功,投入使用和推广,生产线远销越南等地。

结论:真空脱气浇注炉大大改善了以往制蜡生产线设备的不足,原材料石蜡内部的微小气泡等杂质得以抽出,改善了产品的内部结构。使产品品质提高,未来发展前景广阔。

真空在制蜡工业中的应用还处于初级阶段,如果未来能在真空度控制方面更加准确,真空浇注蜡液与生产线的配合无需人为操作,增加设备的自动化操作程度,效果会更好。

2技术难题与解决办法

2.1真空管路及泵被凝固蜡液堵塞

解决办法:改进电控及真空管路结构。通过改进PLC程序,控制主抽阀在抽真空初期阶段,间歇性开启。一段时间后,常开主抽阀。具体间歇时间需要进一步测试;同时改进过滤器结构,加大容积;在过滤器顶部吸气,在过滤器上方1/5处增加过滤网材料、中间部位进气(进气管沿过滤器内壁切线方向,向下倾斜10°角进入过滤器)。

2.2实验中还发现,真空管路存有少量蜡液,在自动进料时,罐内会产生大量的气泡,浇注不理想。

蜡液换颜色时是否需要清洗,设备结构上,两侧踏板平台无防护围栏,在平台上不能从观察窗观看罐内情况。

解决办法:继续修改PLC程序,增加一套预抽真空的功能,间歇性开启主抽阀。20min后,自动切换成常开启主抽阀;同时调整过滤器吸气与进气口方向,设置为过滤器上部排气、底部进气。这样需要将过滤器真空泵端调整到上端、主抽阀端调整到下端,再向下延长过滤器。

进一步改进自动进料的装置操作,使得在需要进料时,开启分压放气阀,以降低吸力,因为

吸力过大,罐内会产生大量的气泡,严重时会堵塞真空管路设施。(培训操作者注意这部分操作!)由于脱气浇注炉内的蜡液最好往生产线上的模具里浇注,所以本系统关键点在于阀门的温度是否与罐体温度一致,经过市场调研,选择带夹套加热的阀门。实测该阀门阀体部分温度满足要求,而阀口部分温度稍低,可用增加加热棒与热电偶解决。只要温度一致,就能使石蜡液体流动性良好,又不破坏材质。

在采用导热油加热过程时,设备方面需要考虑的问题也不少,因为受空间限制,阀门及泵部分需要螺纹连接,不适合导热油密封。经过技术人员与工人师傅努力,采用聚四氟乙烯端部密封,圆满地解决了这一问题。

浇注口只用于放出原料,不直接浇注产品;由于高温时液体原料放出速度较快,无需清洗。改进设备结构:在两侧平台上增加围栏;在平台上增加一层脚踏板。

操作自动化主要由电控系统及里面的PLC完成,如下图,电控面板上有操作按钮,电控柜里面有PLC,将手动操作时总结出来的工艺曲线时间,转化成程序输入到PLC里面。完成后,只要操作者一按按钮,余下的动作自动完成,这样只要一个操作者,便可以操作三台设备。


真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

2.3实验所遇到的技术难题还有:

3号脱气浇注炉提升罐盖时,电动机表现为动力不足,无法驱动吊件上升;机械开关罐盖装置的限位开关安装效果不稳定,特别是上限位;搅拌机中轴输料器,提升原料效果不好,提升量极小。

真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

解决办法:将罐盖提升滑轮重新机械加工,保证运转间隙大,克服偏心阻力;调整上限位行程开关位置;将搅拌机中轴输料器拆下,调整角度与间隙,使输料器与外筒间隙均匀,重新装上;拆真空泵,更换动密封,而动密封损坏的原因为香精腐蚀作用太强,真空泵的密封材料应全部换成氟橡胶;重新装好后,真空泵运转正常。

2.4其他技术问题

在操作中所遇技术问题,真空脱气浇注炉安装到生产线上后,配合不好。制造成本高。

解决办法:在浇注方面又增加了美国浇注保温箱,完成后续浇注过程,产品达到要求。同时在制造上降低制造成本,发挥各厂优势,尽量使用原有生产线,缩短制造工期。另外,积极做申报专利工作,尽快占领市场。

整套制蜡生产线除了有真空浇注设备,还需要配一台加热去表面气泡装置,如图7,在真空脱气炉下面:

真没想到,连蜡烛也要与时俱进,而且要用到这种特殊生产线!

在收集了相关的基础资料的基础上,通过对该生产线中的真空脱气浇注炉的设计制造,安装调试,并多次改进,制造出满足用户要求的设备,大大提高了生产效率,降低成本,可做到批量生产,并且生产线已远销越南等国,受到用户的好评。


本文首发于《真空》杂志2016年第2期

原文标题:真空在制蜡工业中的应用研究

本文作者:艾春江1,杨洪帅1,艾博元2

作者单位:1.沈阳真空技术研究所;2.辽宁工业大学机械工程与自动化学院


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