案例:工位节拍化流水线建设改善案例之工作进展及成效

第三部分 工作进展及成效

一、工作进展

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方案实施

实施节拍优化-以整柜流水线为例

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实施节拍优化-以整柜流水线为例。 1.通过初期线平衡率统计得出实施线平衡率仅为 84% (设计平衡率91.44%)

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人员培训:能力提升培训--流水线人员固化实做技能培训, 采用 TWI-JI培训方式 ,结合 工位作业内容 , 一对一实做培训 ,确保员工熟练掌握必备技能。

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能力提升活动现场展示

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工位作业技能培养-通过技能建立提高员工作业效率

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2.通过技能培养后产线各工位线平衡率为 83.15%,节拍缩短到115MIN。

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3.工具工装开发,为保质量、提效率,减强度,开发工装10多项。

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4.工具工装开发

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5. 为保质量、提效率,减强度,开发工装10多项。

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6.利用ECRS对工位进行重新调整优化,得出线平衡率为 93.4% ,节拍为 95MIN 。

小部件采取同样的方式进行优化,节拍为 85MIN ,与整柜同节拍生产。

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通过形迹分析,工位员工因拿取物料平均每个节拍浪费 2MIN ,作业不连续,导致走动与动作浪费共计 10MIN 。甚至有时员工还需到物流库房领取物料。

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下节继续讲物流改善方案,敬请关注,谢谢!


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