一次漫长且失败的维修过程

要说的这次的维修过程拖的很长,从去年的12月份就开始了,一方面是没有找到故障原因,另一方面也是不影响生产进度,所以也就没有连贯的维修,凑着设备停机的时候就去看看。说这次维修失败,并不是指的最终的结果,而是指的整个的维修过程。虽然最终问题解决了,但整个过程走了很多不必要的弯路,事后总结相当尴尬、劳而无功,可以说是失败的。

首先介绍一下出现问题的部分,这是一台铜中拉机的双盘收线部分,

一次漫长且失败的维修过程

这是一种简化的结构。虽然做了简化,但实际的使用效果并不算差,而且没有使用液压,采用的气动,工作环境也要好不少,当然主要是便宜。简单说一下它的工作过程,图中的滑车是可以左右移动的,上面装了一个机械排线器和接近开关,这里的接近开关平时虽然也会感应到,但不到换盘的时候是不起作用的。图中滑车所在位置为右盘上方,当右盘上铜丝的长度快要达到我们设定的长度时,整机的速度会降下来,滑车开始向左移动,当滑车到达左盘接近开关的时候,左盘电机要开始启动,这个时候左右两个盘都是转着的,当排线器到达接近开关的位置时,压杆的电磁阀动作,将铜丝下压,通过机械结构使铜丝换到左盘上。动作完成后,压杆回位,右盘停止刹车、左盘加速,这样就完成了一次换盘过程。同样的步骤,左右盘可以一直互换,这样就可以保证设备一直不停机,提高效率。

设备出现的故障是什么呢,就是当滑车感应到要换的盘子的接近开关时,此盘的电机不启动,导致换盘失败。原来是遇到过这类故障的,在人机界面上有个盘径的设置,如果设置不正确,电机也是不启动的,第一时间检查发现盘径设置为300mm,是没有问题的。当时排除了盘径设置错误的可能,这一排除就造成了以后走的弯路。当时考虑是不是接近开关有问题,但是使用单盘模式时,电机正常运转,接近开关也排除掉了。后来考虑是不是在换盘的过程中,移动的线路有接触不良的可能,将连线进行了更换问题依旧。查了几次问题也没有解决,因为春节放假,问题就搁置了下来。

复工后,因为也没什么生产计划,就专门对换盘的问题进行维修。因为其他地方都排除掉了,就考虑是不是PLC的问题,从相同设备上挪了一个PLC过来,发现换盘正常,难道PLC坏了,但PLC出现问题的可能性不大。一时没有什么头绪,就注意到了人机界面上的这个带红圈的系统参数,这是需要密码进入的,而且密码也不是连续的数字,操作工误入的可能性很小。

一次漫长且失败的维修过程


一次漫长且失败的维修过程

但确实没招了,就进去看了下,这一下发现了问题,发现里面的被动轮直径竟然为1mm,这个参数和外面设置的盘径是相对应的,改为300,试车问题解决。

这次故障和以前电机不启动的问题故障原因是相同的,只不过是参数设置错误的位置不同。如果不是过分相信有密码的系统参数不会被改动,第一步就去检查一下参数的设置,也就不会有后面的那些换线一类的操作,做那么多的无用功。可以说这次的维修过程是失败的,总结起来就是一种“我认为、应该不会”的思维在作祟,把这次失败的维修经历分享出来,就是希望能和大家分享这个教训,“我认为、应该不会”的思维要不得,实地的求证才是正确的维修方式。


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