04.23 雲天化三環中化硫酸裝置二氧化硫排放濃度遠低於國家標準

4月18日,雲天化股份控股雲南三環中化化肥有限公司經過大檢修,硫酸Ⅱ期裝置再次投料。其間尾氣二氧化硫排放濃度小於10mg/Nm3,遠遠低於400mg/Nm3的國家標準,這是裝置投料期間二氧化硫排放濃度第二次小於10mg/Nm3以下的可控運行,證明了公司尾氣治理成果的顯著性。

雲天化三環中化硫酸裝置二氧化硫排放濃度遠低於國家標準

據該公司安全環保部部長湯榮生介紹,二氧化硫排放一直是業內控制的難點,特別在裝置投料期,很多企業需要多次操作調整,才能保證二氧化硫達標排放。

“操作控制中,即使二氧化硫達標排放,用於中和的氨水過量又會使氨氣大量逸出,導致‘拖尾’現象,形成新的環境汙染,嚴重影響企業形象。” 該公司硫酸裝置技術員李明榮說。

一直以來,三環中化致力於尾氣治理,以“零汙染”為工作目標,以國家標準為控制底線,不斷改進工藝技術,加強過程管控,嚴控有毒有害物質進入大氣中。

“以控制硫酸裝置二氧化硫排放為例,公司組織骨幹人員,將近兩年來的開停車流程、控制數據、限制指標進行分析統籌,形成‘硫酸開停車數據模型’,並在每次開車前進行模擬操作、論證優化,形成周密正確的開車指導書。執行過程中,開車參與人員指揮得當、執行有力、一氣呵成,嚴格管控物料投放量、過程溫度、過程壓力、硫酸濃度、氨水中和量等指標。同時,經過在線數據監控和實時分享的短信報送,確保尾氣排放數據得到技術管理團隊的及時關注,並處於受控狀態。” 湯榮生告訴筆者。

據瞭解,三環中化硫酸Ⅰ期和Ⅱ期裝置產能均為80萬噸/年,分別於2007年10月和2011年10月建成投產。生產工藝採用“3+1”兩轉兩吸工藝。裝置採用大量國際先進設備、技術和相關輔材,如:引進美國MECS工藝技術包,空氣主風機採用德國3K風機,觸媒、分酸器、除霧器均是美國MECS設備等,尾吸使用含銫催化劑,通過系統整合,整個裝置性能達到國際一流水平。2013年4—10月,為使硫酸裝置尾氣排放滿足新的國家標準,公司開展尾氣吸收技術改造,新增中和氨水洗滌系統,該項目無廢水、廢渣產生。2017年10月,公司再次對中和氨水加入方式進行改進,不斷降低尾氣二氧化硫含量。


分享到:


相關文章: