「技术」应用陆S工艺的纺纱实践

我公司是一个3万锭的小型企业,主要生产赛络紧密纺50支、40支麻灰纱和彩纱。2017年、2018年通过应用陆S工艺实现了企业效益16~20%的逆势增长。


1 工艺流程

预混系统→打包→FA002D型园盘抓棉机→单轴流开棉机→多仓混棉机→FA106型梳针开棉机(2台)→棉箱→A186G梳棉机(24台)→天门TMFD81S型并条机(2台)→天门TMFD81A 型自调匀整并条机(2台)→FA494型粗纱机(4台)→FA506 型细纱机(60台)→村田自动络筒机


2主要工艺配置及改进

2.1 开清棉

2.1.1 核心理念

一是保护和清洁纤维;二是保证各单机开松度;三是充分混合;四是气流要合理;五是控制好短绒和棉结增长率。


2.1.2 具体做法

(1)对设备进行整机,对管道进行改进优化。

(2)FA002D型抓棉机打手更新为稀密打手,刀尖伸出肋条距离3mm,转速750r/min,运转效率90%。

(3)单轴流开棉机打手转速450r/min。

(4)FA106B型梳针打手速度380r/min。

(5)棉箱开松辊速度550r/min。


2.1.3 效果

经检测:筵棉开松度达90%,手拣棉结8个/克,16mm以下短绒率达1.32%,为梳棉机的生条质量达标打下了良好基础。


2.2 梳棉

2.2.1 核心理念

一是设备状态要好,气流要合理;二是重定量(生条30g/5m);三是合理的隔距;四是大锡刺比;五是低短绒率并兼顾棉结降低。


2.2.2 具体做法

按照工艺技术要求,对设备进行整机和工艺优选。

(1)刺辊:铁胎的平直度、圆整度要小于0.02mm,静平衡做到无回转,动平衡小于0.05mm。

(2)锡林:铁胎的平直度、圆整度要小于0.02mm,静平衡做到无回转,带工艺皮带轮动平衡小于0.05mm。为防止锡林滚筒包覆针布后产生的中凹问题,滚筒两边斜磨0.08mm,宽度为150~200mm。包覆针布后锡林动平衡(在工艺转速,带皮带盘情况下)≤0.05mm,平直度≤0.03mm。包覆针布后开机前用毛刷刷10分钟。

(3)活动盖板:修整踵趾面宽度为3.0±0.02mm,踵趾差为0.56 mm。包针布后的单根差要小于0.05mm,台差控制要小于0.06mm。

(4)前后罩板:上下两边平直度小于0.05 mm。

(5)道夫:铁胎的平直度、园整度小于0.02mm,静平衡任何角度做到无回转。包覆针布张力控制和转速与锡林相同。包覆针布后动平衡(在工艺转速下)≤0.03mm,平直度≤0.03mm。包覆针布后开机前用毛刷刷20分钟。

(6)后部工艺:给棉罗拉~刺辊0.38mm,给棉板~刺辊0.56mm,给棉板抬高6mm,刺辊~锡林0.18mm,除尘刀高度+3mm、角度90度,隔距0.6mm。网眼小漏底,进口隔距8mm,出口隔距0.6mm。刺辊速度660r/min。

(7)中、前部工艺:锡林~活动盖板五点隔距为0.3、0.25、0.25、0.25、0.3mm,盖板速度80mm/min,大漏底进口隔距2.16mm,出口0.56mm,锡林~道夫隔距0.13mm。锡林速度330r/min,锡剌比2.58。出条速度100m/min。


2.2.3 效果

经检测:生条质量大改善,手拣棉结2粒/克,短绒率2.1%,重量不匀2.7%,条干CV4.2%。


2.3 并条

2.3.1核心理念

一是并合根数要少、总牵伸倍数小;二是后区隔距要大;三是采用大直径皮辊;四是牵伸效率要大于98%以上,以提高牵伸的稳定性,有效降低成纱的常发性和偶发性纱疵,减少棉结增长率,保证成纱的重量CV受控,改善布面质量。


2.3.2 具体做法

(1)头并罗拉隔距14×27mm,总牵伸6.6倍,后牵伸1.73倍。


(2)末并罗拉隔距14×27mm,总牵伸6倍,后牵伸1.16倍。


(3)采用大直径新型胶辊,减轻皮辊加压。采用铝衬套皮辊胶辊,其致密度、稳定性和弹性的一致性远优于包胶皮辊。直径由原来的35、33mm改成40mm,在同一线速度的情况下,转速比原来降低了14%以上。由于皮辊直径的加大和罗拉的握持钳口线的加大,皮辊的加压可由原来的360N降低到240N,同时能实现更稳定的牵伸。皮辊的轴承由原来的双排滚针改成深沟双列滚珠,并采用15号或18号克鲁勃润滑剂,实现了皮辊免加油。


以上改进,使并条皮辊温升降低50%以上,从而减少了牵伸区纤维回潮率的散失,减少了并条过程中产生的棉结和纱疵,稳定了皮辊的固有的性能,延长了使用寿命和保养周期,同时也可以提高并条机速度和产量。


2.3.3 效果

经检测条子质量,手拣棉结2粒/克,短绒率2.3%,重量不匀2.3%,条干CV2.6%。


2.4 粗纱

2.4.1 核心理念

一是大捻系数、重定量;二是大后区隔距、小后区牵伸;三是小的总牵伸;四是小的伸长率;五是牵伸效率要大于98%以上。


2.4.2 具体做法

(1)罗拉隔距12×28×48mm。

(2)捻系数90,定量8g/10m。

(3)总牵伸倍数6.7倍,后区牵伸1.18倍。

(4)使用聚氨酯假捻器,压掌绕数改3.5圈。

(5)粗纱大、中、小纱伸长率和前后排伸长率均调整控制在1.2%以下。


2.4.3 效果

经检测:粗纱条干CV%为4.8%,重量不匀率0.9%,粗纱伸长率均在1.2%以下。


2.5 细纱

2.5.1 核心理念

一是大隔距、小后区牵伸;二是大胶辊、轻加压;三是大牵伸倍数;四是创新的牵伸专件器材;五是牵伸效率要争取达到98%。


2.5.2 具体做法

按照工艺技术要求,对设备进行整机和工艺优选。

(1)检查粗纱吊锭是否灵活;检查导纱杆是否光洁并剔除毛刺;按工艺质量要求拉罗拉边线,校正罗拉,消除弯空;钳口隔距2.5,上下钳口对齐;检查张力架弹簧是否失效、上下摆动是否灵活;检查车头齿轮是否良好,啮合是否良好;逐锭调整摇架压力;前皮辊前冲3mm;前中后“三开档”做好;双喇叭口按工艺质量要求对准双负压槽位置。


(2)平整钢领板、叶子板,调整好清洁器隔距,消除钢领板、叶子板顿挫;检查锭子和钢领,剔除不合格的,做好锭子“三同心”工作并调好活气圈;统一锭带长短和张力并达到要求,消除锭带扭花、死张力,对锭子、锭带盘加油。


(3)细纱筒管全部检查一遍,剔除不合格的,上车筒管加硅油,消除跳筒管和筒管插不到位等现象。


(4)调整好巡回清洁器工作状态,保持正确、良好的吹吸效果。


(5)罗拉隔距21×48mm( 罗拉直径均为27mm),后区牵伸1.16。


(6)前皮辊直径35mm×中铁辊(胶辊30)×后皮辊直径28-30mm,上皮圈直径,罗拉加压:前110×90×90N。


2.6 应用陆S工艺后的产品质量情况

应用了陆S工艺后,我公司生产的赛络紧密纺粘胶50支麻灰纱质量明显提高,见表1。

表1赛络紧密纺粘胶50支麻灰纱质量指标对比

「技术」应用陆S工艺的纺纱实践

从表1的对比数据可以看出,应用了陆S工艺后成纱质量有所提高,客户对布面质量比较满意,在使用过程中从没有过投诉发生。


3 结语

通过应用陆S工艺,取得了如下成效:

(1)前纺产量提高50~100%,细纱年产量提高320吨,络筒生产效率提高5个百分点。

(2)产品质量满足客户要求,实现了零投诉。

(3)吨纱电耗下降360千瓦时,电费下降234.5元,吨纱机物料只需89.99元。

(4)用工减少了21人,每年减少工资支出138.6万元,吨纱降低成本411.21元。

龚锦安/江阴佳丽尔纺织有限公司


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