「硬見小百科」PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探討


PCB在外形加工時因工程設計問題導致板邊毛刺嚴重,需人工修理,導致生產效率低,且修理後出現外觀不良、尺寸不良等問題。本文從PCB工程設計出發,彙總了其在外形加工時遇到的難點問題,對板邊毛刺、尺寸難以保證這兩個問題進行詳細的試驗和分析,得出最佳的加工方法,為PCB外形加工的相關人員提供一些思路及解決方案。

V-CUT連接方式因其在分板時的簡便性被廣泛應用於PCB設計中。應客戶要求,部分設計中V-cut線易與成型線重合。當成型後,V-CUT處100%毛刺,此毛刺直接影響產品外觀不良,需採用人工修理的方式進行處理,人工修理難度大且耗時,導致產品生產週期嚴重被拉長。如圖1所示。

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圖1 V-cut線與外形線重疊毛刺

原因分析及實驗設計

一、原因分析

PCB進行V-cut加工後的的剖面效果如圖2所示,當生產文件中的外形線與V-cut線重疊時,即外形線為圖示虛線位置,PCB進行V-cut加工時因刀具角度原因而存在斜槽,銑刀在走刀過程中無法完全覆蓋斜槽區域,導致該位置未銑淨,進而產生區域毛刺。

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圖2 V-CUT剖面圖示

二、 實驗設計

參照我司的製作經驗,我們從增加預鑽孔、調整銑刀補償、內縮外形線等方面展開深入研究與試驗,具體實驗計劃如下:

試驗結果

一、 方案一

加工過程中將銑刀補償改小:試驗板在V-CUT加工完成後進行外形制作,加工前對銑刀補償進行更改,原刀徑1.6mm銑刀補償1.52mm,加工數據見下表。

1、加工實測數據

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2、試驗結果:更改銑刀補償後加工,整體尺寸偏下限,V-cut線與外形線重合位置在外形後100%毛刺,但毛刺情況較更改前有改善。具體現象如圖3所示.

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圖3 更改補償對比

二、方案二

在兩線重合位置增加預鑽孔,外形後因預鑽孔位於毛刺始末處。V-CUT及外形制作後,產生區域毛刺因兩端不受力而得不到支撐,導致其自動脫落,預鑽孔設計之實物板效果如圖4。外形加工數據見下表。

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圖4兩線重疊處增加預鑽孔效果圖

1、加工實測數據

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2、試驗結果

在V-CUT線與外形線重合位置增加預鑽孔,待試驗板完成外形後對PCB進行清洗,隨機抽取100SET檢驗,100%毛刺,具體現象見圖5。

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圖5 兩線重疊處增加預鑽孔後外形圖

三、方案三

從鑼帶進行優化,將外形線分別單邊內補償1、2mil,以將外形線與V-CUT線交錯,以達到消除毛刺的目的。

1、 加工實測數據:兩種試驗板共測試25個數據,如下所示。

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2、試驗結果:當內補償外形線時,可有效改善毛刺的產生,當外形線單邊內補償2mil後進行加工,毛刺可完全消除,但因內補償尺寸偏大,導致加工過程中,PCB尺寸超下限,實物圖如圖6、7、8所示。

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圖6常規外形

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圖7外形線內縮1mil

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圖8外形線內縮2mil

試驗總結

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綜合上述,針對V-cut線與外形線重疊之工程設計PCB,中和增加預鑽孔、外形線單邊內補償2mil的方案來改善因工程設計導致的毛刺,能有效的避免毛刺的產生並降低了人工修理成本、杜絕了修理帶來的外觀不良等。因此法涉及內縮外形線,在尺寸方面如按+0/-0.2mm之公差進行控制,可滿足PCB品質需求。以上方法未涉及新物料、新設備,是對現有資源充分、合理的利用,適用於此類設計的PCB產品。

參考文獻:

[1]鄧先友,姜雪飛,彭衛紅.銑外形毛刺粉塵改善[J].印製電路信息,2013,3.

王陽燁、範思維、樊廷慧、胡光輝、潘湛昌

本文首發於《電子科學技術》2016年第1期 1月10日出版 總第10期

王陽燁

現任金百澤科技機加工程師,多年PCB工藝技術經驗。


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