加工的浪费

七大浪费改善手法之现场应用之一加工的浪费番外篇

【精益品质三七基础工程建设】口号:发现问题是改善的开始!

张小武:生产助理 大学毕业生

王新: 生产主管 5年工作经验

现场改善专员:小丽

组立IE小李

组立工程刘叔

PCB工程风哥

PCB生产主管老杨

PCB IE 小刘

序:

在现场改善中,有一句名言及“浪费是万恶之源。”几乎所有的工厂品质,成本,效率等问题都来自浪费。归根结底,现场改善最终还是要回到发现问题,分析问题,解决问题上来。那么,解决问题是建立在分析问题上来,分析问题的前提是发现问题。而七大浪费是现场改善发现问题的最佳工具,学会了它也就等于拥有了一双发现问题的眼睛。

加工的浪费

一. 设计不良,制程克服:

当小丽和小武巡到SMTPCB在PTH(机板的波峰焊)生产线时, 看完元件位置喷洒助焊剂这个工序作业后。小丽不经摇了摇头,拿出电话找来了PCB的工程风哥,PCB生产主管老杨,PCB IE小刘。

小丽开门见山地直接指出了问题:“你们看这样喷助焊剂太浪费了,大家仔细观察下有没有问题。”

生产主管老杨瞥了一眼喷洒助焊剂的自动喷枪,不以为然地回了句。:“这样不喷没有什么问题啊,丽姐,挺好的啊。”小丽白了他一眼,转身不满地问IE小刘。:“小刘,你再仔细看清楚。真的没有问题,挺好的吗?这样的工序设计,严重的不合理啊。”

加工的浪费

平时很喜欢国学的小刘在这个时候也幽了一把默,说道:“非也,非也。你们注意看,这个喷嘴把整块PCB都喷了一个遍。而真正需要助焊剂的地方并不多,这是典型的过度加工的浪费。丽姐,我们IE工作没做好。这样是不对的,要立即纠正。”老杨眨了眨眼睛,吞了口吐沫。见铁证如山,再也没敢说话。

按下来,照例一般讨论后。大家得出了改善方案,并立即实施。

加工的浪费

根据工程风哥提供的图纸及需助焊剂的区域,技术员重新现场把自动喷枪的程式做了调整。只对需要做助焊的区域进行喷雾,其它位置省略以便节约昂贵的助焊剂。

后来经过IE小刘的统计,效果为:助焊效果不变的前提下,助焊剂用量节省约75%。

生产线主管老杨听完后,只回了四个字。“触目惊心。”并立即打电话给小丽致谢。

二. 用大炮打蚊子,绝对是浪费:

PCB 生产主管老杨是这样打给小丽的:“小丽啊,首先我要向你道个歉,是我本时在生产线上琢磨的不够久啊。把就摆在身边的巨大浪费给无视了,这个水龙头开着可以说是巨大的浪费啊。再来要谢谢你,把我发现这个浪费之源并及时的把它关掉。光这一个浪费地发现和及时纠正,一年就可以给我节省上百万的成本。真是不看不知道,一看吓一跳啊。这也给我们生产上了一课,其实浪费就在我们的身边,也就在我们的现场。我们要把有限的资源用在刀尖上,避免造成不必要的过度加工的浪费。接下来和工程IE多合作沟通,合理做工序的设计与评估,坚决不做用大炮打蚊子的傻事。”

Tips: 加工的浪费小知识:

1.定义: 因技术(设计、加工)不足造成加工上的浪费

2.表现形式:

• 在加工时超过必要以上的距离所造成的浪费

• 冲床作业上重复的试模,不必要的动作

• 成型后去毛头,加工的浪费

• 钻孔后的倒角,纹孔作业的浪费

• 最终工序的修正动作

3. 原因:

• 工程顺序检讨不足

• 作业内容与工艺检讨不足

• 模夹治具不良

• 标准化不彻底

• 材料未检讨

4.对策:

• 工程设计适正化

• 作业内容的修正

• 治具改善及自动化

• 标准作业的贯彻

• VA/VE的推进

• 设计FMEA的确实推进

6.注意事项:

• 了解同行的技术发展

• 公司各部门对于改善的共同

参与及持续不断的改善

加工的浪费

加工的浪费


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