高溫機械密封磨損原因

@liuchua2008(樓主):

機封使用才不到一個月,沖洗、冷卻都正常,就磨損這樣,是什麼原因,而且出現多次,請大神指點

高溫機械密封磨損原因

高溫機械密封磨損原因

高溫機械密封磨損原因

~ 精 彩 評 論 ~

@381970307:

1.機封冷卻液的量夠不夠,及時帶走熱量?

2.機封受熱後波紋管壓縮量變化?

3.沖洗介質潔淨度怎樣?

順便問下,你這機封密封啥型號,O圈什麼材質,能耐這溫度?

樓主回覆:

高溫機封沒有O型圈

樓主回覆:

機封受熱後波紋管壓縮量變化量怎麼測量啊,目視軸套視沒有變化,至於介質潔淨程度,拆卸機封后沒發現雜質,

@泡沫_ZPTK回覆:

這種採用的是柔性石墨墊片

@泡沫_ZPTK:

環面材質,介質溫度,介質名稱,沖洗方案

樓主回覆:

機封環面材質是合金的,介質溫度380度,介質是原料油,沖洗方案是PLAN21+62

@泡沫_ZPTK回覆:

兩個環面都是硬質合金的?環面上有沒有貫穿環面的熱裂紋(炸環)。是否出現過PLAN62急冷液斷流的現象。

樓主回覆:

這些現象都沒有

@泡沫_ZPTK回覆:

換熱器堵了?泵停了之後,換熱器裡的介質凝固?

樓主回覆:換熱器溫度一直都在170多度啊

@泡沫_ZPTK回覆:

泵停了,也能維持170度

樓主回覆:

泵停了就沒有了,開泵前蒸汽都是通的,開泵後換熱管線馬上就通了,管線溫度馬上升高,如果不通,部分管線溫度是不變的,我們另外的泵就存在換熱器不通的現象

樓主回覆:

我們有的泵,換熱管線不通,機封也沒有磨損這麼大的,機封表面只是有輕微溝槽

樓主回覆:

這個泵是運行最好的泵,累計運行3周左右,其他的泵運行一週,機封就報廢了

@天使的翅膀@:

你確定兩個環都是硬質合金的??

樓主回覆:

確定

@修泵的小曦曦:

密封壓縮量多少,密封環是更換的新的,還是你們自己研磨修復的

@liuchua2008回覆:

機封是集裝的,壓縮量基本固定的,新換的新的機封最長使用20天,最短3天

@ht200709:

改變一下衝洗方案試試 41+54

樓主回覆:

準備研究下32方案,不知道可行不

@ht200709回覆:

可以考慮32 要選擇合適沖洗液 380攝氏度 不能汽化 後面的密封面還是要加阻封液 不能用阻封氣 溫度高 熱量帶不走 介質 結焦後容易傷密封面

@機械密封_CFVR:

除了樓上分析的外,還有沒有可能裝配後彈簧比壓過大,然後介質壓力也高,導致斷面比壓高磨損加劇。

端面材質問題,兩端面都是硬質合金的話,寬面選稍硬的合金。

樓主回覆:

機封都是按原廠型號的,集裝機封,波紋管的

@機械密封_CFVR:

可以讓廠家重新核算一下密封設計參數!

@andyhf:

端面比壓大了,可能是壓縮量的問題,另外,靜環看上去不像是硬質合金,硬質合金敲擊有金屬聲。另外,靜環可以用破壞實驗敲碎,看看。380度的介質你們是用單封還用21方案,真是不怕啊,應該是用雙封,加32和52或53,54,最後再用62這才安全啊

@wy7254:

很明顯 機封的材質偏軟 而是沖洗機封的白油 換熱不夠 三是調整一下壓縮量

@mlahfd:

什麼設備上用的?臥式的?立式的?機械密封是那種?雙端面?主要物料?怎麼感覺有焦油呢。。。壓力多少?

@qq_一諾896896:

看你這種情況像是壓縮量很大啊

@低調木易:

機械密封調整的間隙可能太小了。

@zhouwei1985:

看你靜環都磨了深槽,是不是壓縮量大了,還有靜環密封面材質是合金的嗎?

@tczhangyi:

輸送介質顆粒多?

@自貢機械密封:

合金材質問題《密度不夠》吧!


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