高温机械密封磨损原因

@liuchua2008(楼主):

机封使用才不到一个月,冲洗、冷却都正常,就磨损这样,是什么原因,而且出现多次,请大神指点

高温机械密封磨损原因

高温机械密封磨损原因

高温机械密封磨损原因

~ 精 彩 评 论 ~

@381970307:

1.机封冷却液的量够不够,及时带走热量?

2.机封受热后波纹管压缩量变化?

3.冲洗介质洁净度怎样?

顺便问下,你这机封密封啥型号,O圈什么材质,能耐这温度?

楼主回复:

高温机封没有O型圈

楼主回复:

机封受热后波纹管压缩量变化量怎么测量啊,目视轴套视没有变化,至于介质洁净程度,拆卸机封后没发现杂质,

@泡沫_ZPTK回复:

这种采用的是柔性石墨垫片

@泡沫_ZPTK:

环面材质,介质温度,介质名称,冲洗方案

楼主回复:

机封环面材质是合金的,介质温度380度,介质是原料油,冲洗方案是PLAN21+62

@泡沫_ZPTK回复:

两个环面都是硬质合金的?环面上有没有贯穿环面的热裂纹(炸环)。是否出现过PLAN62急冷液断流的现象。

楼主回复:

这些现象都没有

@泡沫_ZPTK回复:

换热器堵了?泵停了之后,换热器里的介质凝固?

楼主回复:换热器温度一直都在170多度啊

@泡沫_ZPTK回复:

泵停了,也能维持170度

楼主回复:

泵停了就没有了,开泵前蒸汽都是通的,开泵后换热管线马上就通了,管线温度马上升高,如果不通,部分管线温度是不变的,我们另外的泵就存在换热器不通的现象

楼主回复:

我们有的泵,换热管线不通,机封也没有磨损这么大的,机封表面只是有轻微沟槽

楼主回复:

这个泵是运行最好的泵,累计运行3周左右,其他的泵运行一周,机封就报废了

@天使的翅膀@:

你确定两个环都是硬质合金的??

楼主回复:

确定

@修泵的小曦曦:

密封压缩量多少,密封环是更换的新的,还是你们自己研磨修复的

@liuchua2008回复:

机封是集装的,压缩量基本固定的,新换的新的机封最长使用20天,最短3天

@ht200709:

改变一下冲洗方案试试 41+54

楼主回复:

准备研究下32方案,不知道可行不

@ht200709回复:

可以考虑32 要选择合适冲洗液 380摄氏度 不能汽化 后面的密封面还是要加阻封液 不能用阻封气 温度高 热量带不走 介质 结焦后容易伤密封面

@机械密封_CFVR:

除了楼上分析的外,还有没有可能装配后弹簧比压过大,然后介质压力也高,导致断面比压高磨损加剧。

端面材质问题,两端面都是硬质合金的话,宽面选稍硬的合金。

楼主回复:

机封都是按原厂型号的,集装机封,波纹管的

@机械密封_CFVR:

可以让厂家重新核算一下密封设计参数!

@andyhf:

端面比压大了,可能是压缩量的问题,另外,静环看上去不像是硬质合金,硬质合金敲击有金属声。另外,静环可以用破坏实验敲碎,看看。380度的介质你们是用单封还用21方案,真是不怕啊,应该是用双封,加32和52或53,54,最后再用62这才安全啊

@wy7254:

很明显 机封的材质偏软 而是冲洗机封的白油 换热不够 三是调整一下压缩量

@mlahfd:

什么设备上用的?卧式的?立式的?机械密封是那种?双端面?主要物料?怎么感觉有焦油呢。。。压力多少?

@qq_一诺896896:

看你这种情况像是压缩量很大啊

@低调木易:

机械密封调整的间隙可能太小了。

@zhouwei1985:

看你静环都磨了深槽,是不是压缩量大了,还有静环密封面材质是合金的吗?

@tczhangyi:

输送介质颗粒多?

@自贡机械密封:

合金材质问题《密度不够》吧!


分享到:


相關文章: