撫順石化聚丙烯裝置“心臟”每年可節約50多萬元

[導讀] 日前,撫順石化公司兩名技能專家對烯烴廠30萬噸的聚丙烯裝置“心臟”——擠壓造粒機組進行技術改造,解決了密封洩露問題,提高了機組穩定性。預計每年可為烯烴廠節約運行維護費用50多萬元。

兩位專家為30萬噸聚丙烯裝置做“心臟手術”

年節約運行維護成本50多萬元

  (記者 佟玲)日前,撫順石化公司兩名技能專家對烯烴廠30萬噸的聚丙烯裝置“心臟”——擠壓造粒機組進行技術改造,解決了密封洩露問題,提高了機組穩定性。預計每年可為烯烴廠節約運行維護費用50多萬元。

  承擔著撫順大乙烯項目的撫順石化烯烴廠,其年產量30萬噸的聚丙烯裝置,是撫順市最大的單套聚丙烯裝置。目前還生產出口罩和防護服原料。然而近一段時間以來,該裝置的“心臟”——擠壓造粒機組,其熔融泵旋轉接頭密封洩漏,造成頻繁停車,影響生產。

  得知這一情況後,撫順石化技能專家徐強和高級技師方誌剛決定為該裝置進行“心臟手術”。在檢查中,他們發現熔融泵上部密封體下沉,與軸線傾斜角度大於15O,導致動靜密封面歪斜,接觸不良;再加上導熱油入口管線的重量壓在了外漏的密封體上,管線在受力、受熱變形後,重量壓在了密封體上,使上部密封體歪斜密封產生洩漏。二人連夜對檢查發現的問題進行逐一研究、查找資料,最終制定了科學的技術改造方案。

  技術改造過程中,他們一邊對管線的支撐加固調節,一邊加長螺桿,對加固裝置進行調節,增加了強度,使管線不對密封體受力。然後,改變密封體起固定作用的絲槓連接方式,由原來的單向定位改為雙向固定,提高了旋轉的穩定性。

  歷經一週的反覆研究、實踐,擠壓造粒機組技術改造終於完成。從一個多月的運行情況看,密封情況良好,解決了洩露問題。預計,經過技術改良後,每年可為烯烴廠節約停車和維修費用50多萬元。


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