硬核航空:AL-31F低压转子连轴器中长螺钉故障问题解析

硬核航空:AL-31F低压转子连轴器中长螺钉故障问题解析

陈光/文

在航空发动机的零部件中,螺钉在一般装置中是常用的、最简单的连接件,但在发动机转子结构设计中,除非釆取特别措施,不能釆用长螺钉来连接。


因为长螺钉很难做到螺钉的中心线与被连接件的端面成90°相交,如图14所示,这就使得螺钉头与连接件间有一夹角,在大的拧紧力作用下,螺钉头的一面会嵌入到连接件中,两者的材料会熔融在一起而无法分解。

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AL-31F发动机中,风扇转子与低压涡轮转子的连轴器为一套复杂的结构,参见下图。其中通过长螺钉3将两个转子轴向连接在一起。此长螺钉为一空心薄壁结构,如前所述,分解此螺钉也是较难的。


发动机中釆用死腔结构带来重大故障。发动机结构设计中,除特殊情况例如真空膜盒等外,一般不能做成死腔或密闭腔。发动机工作时,各部件温度都会升高,根据PV=Rt(P为压力,V为容积,R为常数,t为温度)公式可以看出,死腔的容积不会变,当发动机温度升高后,死腔中的压力会升高。

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图、AL-31F中压转子连轴器

升高的压力对腔壁会施加一个力,发动机停车后此力也就消失了。发动机长期工作后,死腔的腔壁材料会发生低循环疲劳,材料强度大大降低,在其它因素作用下,腔壁破裂,会引起重大故障。


STALAVAL压气机转子采用长螺钉连接造成转子无法分解

上世纪60年代,我囯为战备需要,急需地面燃气涡轮驱动的发电装置,但是当时英、美、法等国均执行对苏、中等共产党国家严格的某些物资禁运规则,地面燃气轮机即是禁运的一项,最终不得不从毫无研制地面燃机经验的瑞典,买到一套由STALAVAL公司研制的1.5万kW的机组,这是该公司研制的第3套产品,自引进后,在瑞典人调试过程中,出现了多项故障,其中包括压气机转子无法分解的问题。

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图14、长螺钉与被连接件不成直角相交


STALAVAL压气机转子由12级轮盘与相应的鼓环通过中心的长螺钉连接成一体,为了保证工作中轮盘与鼓环间有牢固的连接,需对长螺钉施加极大的轴向力,为此,长螺钉做成直径较大的空心结构。

装配转子时,先用长螺钉将各级轮盘与鼓环不太用力地连接成一体,然后将电加热棒插入螺钉中心孔中,通电后使加热棒加温,长螺钉受热后伸长,伸长到规定值后,将长螺钉拧到12级轮盘的短轴中,断电后长螺钉收缩,达到所需的拧紧力。

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图15、STALAVAL压气机转子结构图


瑞典人在调试过程中曾两次分解压气机转子,但是无法将长螺钉拧出。这是因为长螺钉头部与转子前短轴接触处不是全面接触,施加的轴向力仅作用在较少的位置上,造成接触处两零件间的材料熔融在一起而无法拧动,最后只得釆用机械加工的方法将螺钉头车削掉,才将压气机转子分解开。

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图17、高压压气机轴内的隔热套筒

D30-KU-154发动机死腔破裂造成4级低压涡轮非包容转子爆破故障。图-154客机用的D30-KU-154发动机中,在高压压气机轴内装有一钛合金制的隔热套筒(图17),隔热套筒与低压传动轴间有5mm径向间隙,间隙中为滑油腔。隔热套筒两端均装有封严胶圈,使高压压气机轴与隔热套筒间形成了一死腔。

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图18、低压传动轴折断


在发动机工作4582h, 2437循环后,隔热套筒在反复加压、卸压作用下低循环疲劳,材料强度大大降低。另外,由于封严封胶圈老化,滑油漏入高压压气机轴与隔热套筒形成的环腔中,滑油自燃使腔压突增,造成隔热套筒在外压作用下失稳向内变形形成一个凹陷处,凹陷处的最尖处与低压传动轴相接触,在相对转速5700转/min作用下,将低压传动轴磨出深槽后而折断(图18)。


低压传动轴折断后,4级低压涡轮失去负荷转子飞转,在极大的离心力作用下转子爆裂,爆裂形成的断块击穿机匣甩出发动机,幸好出故障的发动机位于飞机机尾处,甩出的断块未对飞机机体结构造成损伤,否则其后果不堪设想。

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5.锁紧叶片的锁片强度不够造成发动机重大故障

风扇、压气机与涡轮工作叶片装在轮盘上时,需用锁片将叶片槽向固定在装叶片的榫槽中,防止叶片沿槽向滑出榫槽。锁片虽小,但它承受的负荷多且变化,如果不认真设计,会在工作中断裂,造成叶片从轮盘中甩出,严重时甩出的叶片会击穿机匣,对发动机结构或飞机结构造成二次损伤。


F101风扇叶片锁紧卡环断裂使B-1B在海湾战争中全面停飞。F101发动机为B-1B轰炸机所用的发动机,其第1级风扇叶片是用一个卡环将所有叶片锁紧在轮盘上的,如图19所示。


发动机工作一段时间后,风扇叶片被吸入的细小沙石冲刷磨蚀,叶型略有变化因而改变了叶片的自然振动频率,在97%的风扇最大转速下叶片出现共振,振动应力很大。如果叶片存在一些缺陷,就会使叶片折断,导致转子的平衡被破坏,风扇转子就会产生高频振动,造成卡环断裂,使叶片从轮盘上甩出,结果引起发动机着火。

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1990年10月初,一架B-1B轰炸机刚飞到1800m高度时,1号发动机锁紧风扇叶片的卡环突然折断,使全部风扇叶片甩出,引起发动机着火,飞机紧急着陆。2周后又一架飞机由于同样原因,8片风扇叶片甩出发动机,并引起发动机着火,为此美国空军下令全部97架B-1B停飞以排除故障。


1991年1月17日海湾战争爆发,美国出动了所有在役的战机,唯独B-1B正处于停飞排故期而未能参战。自1986年6月29日第1架B-1B加入美国空军服役到1990年底,发动机累计工作时间超过10万小时,曾出现6次叶片甩离事件。

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为排除故障,将原来由不锈钢材料制造的厚度为1.6 mm的卡环,改用镍基合金制造,厚度加大到3.68 mm,以增加卡环的强度。另外,在风扇叶片根部加装减振块,以降低风扇叶片的振动应力(可降低1/3)。上世纪90年代后期,GE公司还采用激光冲击强化(LSP)对风扇叶片进行强化处理,以提高叶片的疲劳强度。

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图19、风扇叶片用卡环锁紧在轮盘上


涡扇6发动机锁紧叶片的锁片断裂引起试车间失火

涡扇6发动机是我国自行研制的军用小涵道比涡轮风扇发动机,在上世纪60年代后期一次调整试车过程中,由于压气机叶片锁片强度不够而断裂,造成一片叶片甩离轮盘并击穿机匣,断片打坏试车间的燃油导管,引发试车间失火。


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