01.19 波音公司放棄使用機器人裝配777X飛機機身

波音公司放棄使用機器人裝配777X飛機機身

據西雅圖時報網站2019年11月19日刊文,波音公司6年前部署了用於自動組裝777飛機機身的大型機器人系統,之後就經歷了長達六年的製造混亂,並且花費了數百萬美元,現在波音公司已經放棄了這些機器人,轉而重新依賴人類機械師。波音公司表示,它正在採用一種不同的方法,“事實證明,這種方法比機器人的能力更可靠,所需的人工和返工更少。”

之前的機器人系統需要將組成777機身段的大型彎曲金屬壁板固定在一個“搖籃”中,而移動的機器人將面板“縫合”在一起,鑽孔並添加數以萬計的緊固件。這不同於傳統的建造過程——傳統的建造過程中,要將機身下半部分倒置,然後在安裝機身上半部分之前將機身下半部分翻轉180度。因此,波音將新工藝稱為“機身自動直立建造”工藝(FAUB)。

777X前機身段和後機身段使用的主要系統還包括機械師的工作,他們將面板固定在一起,然後後退以讓四個機器人固定緊固件。一對機器人同時地鑽進並固定在機身段的上半部分,一個機器人在裡面,一個機器人在外面。外部機器人插入一個鉚釘的同時,內部機器人在另一端將其壓平以完成緊固。第二對機器人以類似的方式在下半部分工作。該技術從2015年開始在波音埃弗裡特工廠的新建築物內逐步實施。但是從一開始,機器人就被證明很難設置並且容易出錯,會讓機身出現損傷以及會出現組裝不完全且必須手工完成的情況。

早在2016年,一位機械師就曾表示:“ FAUB是一次可怕的失敗。”而另一位機械師稱該系統為“噩夢”,它使777X的生產陷入混亂。然而,波音當時堅持認為,這些就是陣痛,將會過去。波音777 / 777X運營副總裁傑森·克拉克(Jason Clark)當時表示:“這有點麻煩,但是當我們跨過它時,它將為我們的競爭創造必要的獎勵。”

但是,痛苦並沒有過去,波音公司2019年11月底表示正在取消這項技術。2019年夏天,波音開始恢復使用一種稱為“柔性導軌”的老式、小尺度的柔性自動化工具,該工具只會鑽孔,機械師則可以手動添加緊固件,這些工作仍將在直立位置進行。波音公司表示,它希望在年底前完成對FAUB技術的過渡。柔性導軌是一種小型移動式機床,與FAUB概念中完全自動化的自主式生產單元截然不同。它在貼合到機身的導軌上移動,並在圓周上移動鑽孔。然後,機械師將其提起並移動到下一個工位,以鑽出下一組孔。在總裝工廠中,柔性導軌已經使用了好幾年,以將777X機身部分連接在一起。

彭博社首次報道了這個技術急劇變化的消息。777X的更復雜的機身中段(包括中央翼盒和機翼的根部)在同一座建築物中的裝配工藝一直是不同的。這個工藝僅使用外部機器人,安裝雙面緊固件(而不是鉚釘),而機械師將在內部從事其工作,並在緊固件上手動安裝螺栓。中機身的這項工作也將按此方式進行。此外,波音公司繼續在777X裝配工藝的其他部分使用高度自動化的自動化機器人系統,包括在耗資10億美元的複合材料機翼中心製造777X碳纖維複合材料機翼部件,以及在主裝配廠中組裝巨型機翼。波音公司表示,那些由埃弗裡特電子衝擊(Electroimpact)公司開發的機器人系統正在按規格運行。

波音公司曾與德國自動化工程公司庫卡系統緊密合作以部署FAUB技術。庫卡首先秘密開發了該系統,2013年曾在阿納科特斯一家前造船廠改造的設施內被窺視過,然後在第二年的範堡羅航空展上公開宣佈。自動化從未實現減少人工勞動的承諾,而波音公司必須維持大量的機械師來完成機器人的工作。由於自動化中的錯誤,這通常比他們一開始就手工完成的時間要長。波音公司表示,沒有計劃變動工人總數量。終於,花了六年的時間,波音公司放棄了,目前尚不知道這些機器人將如何處理。


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