純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

在平時工程中,旋挖機器有最常見的以下5個故障,這裡給出故障的原因和排故方法

純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

一、旋挖鑽機器動力頭扭矩不足

故障現象:旋挖鑽機器在鑽孔施工的時候動力頭扭矩不足,動力頭正轉、反轉轉速都不夠,動力頭馬達和減速機器運轉的時候存在異響。

故障分析:動力頭扭矩不足,可以從液壓和機器械兩方面考慮:1.液壓系統液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障、減速機器故障或齒輪箱故障等。

故障理由:

1.先導壓力不足或者溢流閥調定壓力過低;

2.動力頭馬達損壞或者液壓油洩漏量大;

3.動力頭減速機器零部件受損;

4.動力頭齒輪箱機器械裝置損壞。

排故方法:

1.檢測液壓系統主系統壓力正常,表示液壓系統沒存在問題,考慮機器械損壞;

2.在檢測液壓系統的過程中,發現動力頭運轉的時候減速機器和馬達存在小範圍的週期性異響。拆卸動力頭馬達,檢測馬達及輸出軸,正常;

3.拆下減速機器,拆卸減速機器。注意:拆卸的時候,應當保持拆卸環境的清潔,注意拆卸順序,以便安裝。仔細檢測減速機器內部,結果發現齒輪損傷。拆卸減速機器的時候應注意零部件排列順序,所存在螺栓墊片和零部件都要清洗一遍,同的時候在安裝的時候要保持減速機器內部清潔;

4.換下損壞的齒輪,重新安裝減速機器和馬達,恢復鑽機器動力頭,鑽機器恢復正常工作。

排故體會:動力頭減速機器機器械損壞會引起動力頭輸出扭矩不足,而且能聽見異響,一定要注意及的時候發現問題,防止損壞範圍擴大。

純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

二、旋挖鑽機器壓繩器不能轉動

故障現象:旋挖鑽機器壓繩器卡滯,不能轉動,鋼絲繩磨損嚴重。

故障分析:壓繩器轉不動,鋼絲繩磨損嚴重,一般是壓繩器保養不及的時候,壓繩器內缺少潤滑油,導致壓繩器轉動不靈活、變形,甚至壓繩器內部軸承損壞、卡滯,壓繩器磨損鋼絲繩。

故障理由:

1.壓繩器內部缺少潤滑油脂;

2.壓繩器變形;

3.壓繩器內部軸承損壞,卡滯。

排故方法:

1.現場檢測壓繩器,未變形,壓繩器表面磨損嚴重;

2.拆開壓繩器,檢測發現壓繩器中缺少潤滑油脂;

3.進一步拆卸壓繩器,發現壓繩器內部軸承損壞,造成壓繩器不能轉動;

4.換下壓繩器內部軸承,重新安裝壓繩器,加註潤滑油脂,故障排除。


純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

三、旋挖鑽機器桅杆油缸漏油,立桅不垂直

故障現象:旋挖鑽機器桅杆油缸漏油,立桅不垂直。

故障分析:桅杆油缸活塞桿頭斷裂或桅杆油缸油封損壞導致桅杆油缸漏油;立桅不垂直,可以從油缸和桅杆油缸平衡閥著手,油缸內洩或平衡閥內洩也可導致桅杆立桅不垂直。

故障理由:

1.桅杆活塞關節頭斷裂;2.桅杆液壓油缸油封損壞;3.平衡閥內洩。

排故方法:

1.、檢測發現油缸活塞關節頭存在裂痕,進一步排查:把桅杆油缸拆卸檢測,發現油缸表面存在一些明顯的斑點和淺凹槽;

2.打開整個油缸和油封發現油缸油封損壞和o型圈損壞,墊圈存在開裂的現象導致油缸漏油;

3.換下油封、密封圈和墊圈,把油缸重新裝好。測試無洩漏現象,鑽機器恢復正常。

排故體會:旋挖鑽機器主捲揚鋼絲繩在操作不當的時候,會碰觸到桅杆油缸的活塞桿外表面,這導致油缸活塞桿表面受損出現凹槽,這樣致使油缸密封件損壞出現油缸漏油現象。桅杆油缸洩漏會導致立桅不直、立桅和倒桅桅杆油缸不同步等故障。出現故障的的時候候應該及的時候排除和維修,不讓故障擴大。

純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

四、旋挖鑽機桅杆立桅、倒桅時偏斜四、旋挖鑽機桅杆立桅、倒桅時偏斜

故障現象:

鑽機立桅、倒桅偏斜,桅杆油缸不同步。

故障分析:

桅杆不同步可以從以下方面考慮:立桅、倒桅時電比例閥開啟大小不一致引起,若調整電流沒有明顯好轉,則考慮桅杆油缸平衡閥故障,如果平衡閥沒有卡滯且調整閥芯開度無明顯好轉,則是油缸本身存在內洩問題。

故障原因:

1.立桅、倒桅電比例閥開啟大小不一致;

2.桅杆油缸平衡閥問題;

3.桅杆油缸密封件損壞,油缸內洩。

排故方法:

1.開機,輸入密碼進入顯示屏幕設置頁面,調整電比例閥開啟電流為950mA和850mA,調整過後發現鑽機立桅、倒桅速度明顯減慢,但是故障依舊,可以確定跟電流無關;

2.拆卸、清洗平衡閥,發現平衡閥無卡滯現象,調整平衡閥開度,鑽機立桅、倒桅沒有明顯好轉;

3.將油缸拆下來打開後發現一油缸密封件損壞。更換該油缸活塞密封件後,鑽機立桅、倒桅無明顯偏斜,故障排除。

排故體會:

旋挖鑽機立桅、倒桅偏斜問題主要考慮從三個方面入手:

第一電路方面;

第二液壓油路方面,檢查液壓油路是否正常;

第三考慮平衡閥和油缸,平衡閥洩漏和油缸密封件損壞導致油缸內洩。

純乾貨|5個常見的旋挖故障所對應維修方法

五、旋挖鑽機迴轉抖動

故障現象:

一臺SR220旋挖鑽機,整機工作時間為8793小時。發動機工作在1檔,做迴轉動作時迴轉抖動嚴重;放在10檔時有輕微抖動,主泵1壓力波動大。空載試其它動作:當泵1提供液壓油時泵1的壓力就有擺動。當主泵2單獨供油時工作正常。

故障分析:

迴轉動作時迴轉抖動一般是:迴轉主壓力油抖動使迴轉斷續動作,從而導致迴轉抖動。

故障原因:

1.迴轉先導油路故障導致故障;

2.迴轉繼電器工作不穩定導致故障;

3.迴轉馬達損壞導致故障;

4.主泵損壞導致故障。

排故方法:

1.檢測先導油路油壓,壓力不正常。1檔時先導油路壓力為19bar;10檔時先導壓力達到38bar,但壓力比較穩定,不會引起迴轉抖動。故排除先導油路故障及迴轉繼電器故障;

2.假如是迴轉馬達損壞就不會引起其它動作的抖動。而做其它動作時主壓力也隨著改變,故可排除迴轉馬達損壞;

3.跟據故障現象及檢測結果判斷為主泵及先導泵損壞。更換主泵及先導泵後鑽機工作正常。

排故體會:

更換主泵及先導泵後鑽機工作正常。



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