03.06 航空工業集團“1出2型”高端型全自動口罩機成功下線

3月3日,由航空工業集團公司研製的“1出2型”高端型全自動口罩機在北京成功下線。該型口罩機是經過對航空工業日前下線的“1出1”基本型口罩機進一步優化後研產而出,提前6天實現預定目標,標誌著集團全自動口罩機開發試製成功並進入量產階段。此前,航空工業研製的壓條機已交付各地防護服生產企業使用。兩型產品將按照穩定市場、平抑物價的央企擔當投放市場,緩解疫情期間醫療防護用品緊缺狀況,為國家公共醫療產能儲備力量。

口罩機、壓條機緊急研製任務是航空工業急國家之所急,響應關於軍工集團發揮央企頂樑柱、定盤星作用,承擔疫情防控醫療緊缺生產設備研製生產任務的號召,在新冠肺炎疫情防控的關鍵階段,緊急啟動的一項艱鉅的政治任務。

對此,航空工業黨組高度重視,主要領導親自部署,全航空工業充分發揮行業的技術優勢、製造優勢和協作優勢,在國家疫情防控的關鍵時刻確保頂得住、勇擔當、能作為,全力組織高標準、高質量、高效率完成先進口罩機、壓條機研製任務。

航空工業總部直接提供500萬元專項資金投入研產工作,集團主要領導和分管領導多次前往製造院檢查產品研製情況,現場協調解決存在問題,確保專項任務高效推進落實。

此次緊急任務,航空工業全力統籌,明確航空工業製造院、航空工業貴航股份兩家抓總單位的牽頭責任,不談條件、不講困難,組織中航國際、航空工業洪都、精密所、寶成、沈飛、青雲、長空齒輪、萬江機電、貴州紅陽、紅陽機械、華陽電器、華陽電工等多家單位參與,分佈在6個省的14家單位的近800名研產人員全力投入研產工作。

“1出2型”高端型全自動口罩機,該機由793項2365件零件組成,自動化程度高、運行穩定、生產效率高,改進耳帶焊機等重要設計5項,整機專用件設計改進46項,計劃生產24臺口罩機,可實現日產口罩300萬隻。

在口罩機研產線上,航空工業製造院作為牽頭抓總單位,第一時間抽調骨幹力量,聯合航空工業內7家單位656名參研人員,協調資源,明確目標,密切配合、全力趕工,僅用時3天完成三維整機數字模型和生產施工圖紙設計。採用設計與工藝並行、裝配與調試協同的方式,24小時3班輪轉工作,提前6天完成首臺樣機研製。

在壓條機研產線上,航空工業貴航股份作為牽頭抓總單位,組織6家單位124人組成研產團隊,充分發揮在航空機載產品、汽車零部件產品的經驗,迅速消化圖紙、開發產品、組織產品鑑定和生產交付,僅用7天即研製出首臺壓條機。並在15天內完成了50臺壓條機生產任務,31臺設備交付各地防護服生產企業投入使用。

航空工業始終認真貫徹落實習近平總書記“疫情就是命令、防控就是責任”等系列重要指示精神,切實履行央企的責任擔當,召之能來,來之能戰,戰之能勝,為全面贏得疫情防控阻擊戰和經濟社會發展“雙勝利”積極貢獻航空力量。


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