吉林石化動力一廠新2號鍋爐達標改造圓滿完成

吉林石化動力一廠新2號鍋爐達標改造圓滿完成

7月10日,吉林石化動力一廠新2號鍋爐歷時300小時的標定工作圓滿結束。數據顯示,煤單耗量約為130千克/噸,氮氧化物含量下降到31毫克/立方米,所有參數均優於設計水平,標誌著新2號鍋爐實現了更低的排放和更高的生產能力,為裝置“安穩長滿優”運行提供強有力保障。

據項目負責人介紹,新2號鍋爐於2017年10月份投產,分離器系統採用了國內首創的高效分離技術,但是,在應用過程中鍋爐運行出現主汽溫度低、排煙溫度高的問題,如何解決此問題成為技術改造的重頭戲。

動力一廠根據設備狀況及相關技術規範,多次與鍋爐廠家溝通技術細節,進一步破除瓶頸,並兵分三路,一邊組織人員蹲守設計院討論制定改造方案,一邊派遣人員前往設備廠家進行監造,同時積極組織項目施工,極力化解影響改造施工的每一道難題,並抓住大檢修的有利時機,採取擴大旋風分離器入口喉部等措施,有效改善裝置的運行能力和工藝條件。

這個廠從6月份開始著手此次改造的標定工作,通過技術例會集思廣益,多次召開專題會完善標定方案,收集裝置操作參數等相關數據,對2號鍋爐啟動前進行全方位徹底檢查,各風機進行試轉,並進行床料流化試驗,確保了標定期間生產安全平穩和各項數據的真實準確。

這個廠超前謀劃,明確分工,落實責任,確保開車的每個環節萬無一失。在標定過程中,他們明確考核指標等,各專業負責人24小時堅守一線,操作人員密切關注工藝參數變化和設備運行狀態,電氣、儀表專業技術人員全程跟蹤保運……此外,這個廠要求各崗位加強工藝調整,各級技職人員、崗位員工增加巡檢頻次,全力保證裝置運行平穩。“國內4臺採用此技術的鍋爐都出現了類似的問題,通過與同行業對比,我們改造後的效果最好,負荷提高了50噸/小時,為經濟運行奠定了良好的基礎,同時進一步提升了工廠安穩保供和環保達標的能力……”這個廠生產科科長張瑞祥說。

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