螺釘斷裂分析

1.問題描述

機器人產品在組裝過程中出現螺釘斷裂,不良率約為5%。按照客戶需求,分析確認螺釘斷裂的根本原因。

經外觀檢查發現,螺釘斷裂均發生在螺帽與螺桿的交接處,外觀照片如圖1所示。


螺釘斷裂分析


2.分析驗證-成份分析

對NG批次的來料,斷裂樣品(NG樣品)及OK樣品進行ICP成份分析。從成份上未發現明顯的異常。

螺釘斷裂分析



3.分析驗證-斷口形貌分析

對NG樣品的斷口進行清洗後觀察其表面,發現斷口的形貌為典型的解理斷口特徵,可以判定該斷裂為脆性斷裂。而對正常的OK樣品人工折斷後觀察到的斷口形貌與NG樣品截然不同,為典型的韌窩斷口特徵,即為韌性斷裂。


螺釘斷裂分析


螺釘斷裂分析


4.分析驗證-結構分析

對NG批次和OK批次的來料進行切片,量測螺帽與螺桿結合位置的厚度,發現兩批次的樣品存在一定的差異,NG批次的較薄。


螺釘斷裂分析


5.分析驗證-金相分析

NG斷裂樣品:滲碳層較厚,心部晶粒尺寸較大,邊緣晶粒尺寸較小;螺帽與螺桿連接處(斷裂位置)已經完全淬透,韌性區已經消失。

NG批次來料:滲碳層較厚,心部晶粒尺寸較大,邊緣晶粒尺寸較小;螺帽與螺桿連接處已經完全淬透,韌性區已經消失。

OK批次來料:滲碳層較薄,心部晶粒尺寸較大,邊緣晶粒尺寸較小;螺帽與螺桿連接處存在韌性區(白色部分)。


螺釘斷裂分析


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6.分析驗證-硬度分析

對螺帽表面進行硬度測試,發現NG批次的硬度偏上限,最大值達到HV548(供應商給出的標準硬度範圍:HV450~HV550);與以往的OK批次樣品的表面硬度存在一定的差異,差異約為HV50。


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7.分析驗證-拉力分析

對NG批次和OK批次的螺釘物料進行拉力測試發現,NG批次的拉力值比OK批次的小。由於螺桿與螺帽的連接面積極小,按照2mm2計算,則NG批次樣品的抗拉強度比OK批次樣品的抗拉強度小176MPa,存在明顯的差異。


螺釘斷裂分析


8.結論

由於NG批次滲碳及熱處理工藝不當,導致螺釘的滲碳層及馬氏體佔比較高,螺帽與螺桿連接處完全淬透,使得該處脆性增大,抗拉強度下降,最終導致螺釘緊固後,由於零件對螺帽的反作用力導致螺帽斷裂。

圖片來源於網絡

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