美国厂家:日修费用一万五!岳阳“土”专家:我自己动手

“经过我们抢修,这台机子已稳定运行2个月,共检测各类产品268批次,用起来比维修前更顺畅了。”

3月11日,提起他们“自助”抢修洋设备的事情,巴陵石化分析检验中心橡胶分析站主任的袁永铭很是自豪。

此举,为公司成功节省维修费用6.8万元。

美国进口设备“闹脾气罢工”

1月初,该站员工华云在进行实验时,机器的设备衡梁突然停止运转,实验被迫中断。

经过检查,华云查明了原因,发现设备防尘罩内护油无纺布老化脱落,被带入丝杆,阻断衡梁正常运行。

怎么办呢?这可是美国进口设备——英斯特朗成万能电子拉力试验机。

厂家技术人员:“每天费用一万五”

“要确保产品检验工作及时有效!”

分析检验中心迅速行动,一方面召集相关科室成立持改攻关小组,对洋设备进行“会诊”修复;另外一方面,又赶紧联系厂家。

“设备投用时间长,部分配件停产,我们技术人员上门维修费用是每天1.5万元,并且不保证完全修复。

厂家在视频沟通中的回复,让他们大出意外。

“自己动手吧!”

“停产的配件找国产替代品,再请技术精湛的退休钳工朱亮芝师傅‘操刀’,我们大家全力协助。”

设备技术员魏强这一建议,当即被采纳。

巴陵石化同仁:“我自己动手”

美国厂家:日修费用一万五!岳阳“土”专家:我自己动手

设备技术员魏强(右)和员工平志成(左)检查设备运行情况

“我们必须通过全手动的方式,把衡梁升至顶端,这个过程相当困难。”

电子拉力试验机2根丝杆全长2.1米,并且全部处于U型保护罩内,作业空间狭小,精度要求高。

参与抢修作业朱亮芝仔细观察后,指出了难点所在。

攻关小组决定,采用“车轮战”——

魏强、龚林林、朱亮芝轮番上阵。

在特制工具的帮助下,按照左8圈右8圈的规律,进行手工操作,1厘米、2厘米、3厘米……

经过6个小时苦战,他们成功取下衡梁系统。

美国厂家:日修费用一万五!岳阳“土”专家:我自己动手

成品班组技术员龚林林开展设备电扬中维护保养

刚刚取得突破性进展,攻关小组又遇到了新问题。

从衡梁拆解下的2个轴承内的运动钢珠有磨损,需要更换。但2个轴承有408粒运动钢珠数量,钢珠材料难求,且轴承是贯穿循环运动式结构,钢珠复位难度很大,国内没有技术资料借鉴。

“我回家好好琢磨一下钢珠复位方式,你们负责到机电市场寻找钢珠。”

朱亮芝建议。

……

一个个问题被解决,一个个难关被攻克。

经过3天的努力,攻关小组终于大功告成。

这台厂家技术人员上门维修需要每天1.5万元,并且不保证完全修复的美国进口设备,又开始了正常运转。

美国厂家:日修费用一万五!岳阳“土”专家:我自己动手


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