腦洞大開,奇妙的多層模具製造創意!

肖經理是廣東梅州人,精明能幹,他在一家專門做塑料餐具的公司上班,我95年就認識他了。那次是我們國輝廠開張,大宴賓客,他是我的拍檔羅生的朋友,也一起被邀請來了,正巧我倆坐在一起,聊著聊著就聊到了他們公司的產品。

據肖經理講,他們公司其實是一個塑料製品廠,主要生產塑料的餐具,其中大部分是塑料的餐刀、叉和湯匙。雖然沒有什麼技術含量,但是他的老闆以前是在美國留學的,在美國和歐洲有很多朋友,所以公司有很多訂單,價格也非常好,工廠的效益真的不錯,員工的福利也很高。

最近來了一款新的一次性湯匙,按合同每月要生產2億個。我們算了一筆帳,假如星期天也不休息,平均每天必須要生產700萬個。現在的模具是一模16腔的,配150噸的注塑機,每天每臺機的產量是12萬個,為確保供貨和做夠庫存,要60臺機才能夠滿足生產的要求。我們現在的100多臺機都在做其他的產品,所以我公司這次一下子買了80臺“震雄”機,都是160噸的。我們老闆和羅生是好朋友,這次的模具就拜託你們公司了。

一下子要做60套同樣的模具,對於我們剛開張的國輝模具廠來說,真是“天上砸餅子”了。不過,別看這個湯匙簡單,真正的一模多腔,加工起來還是比較困難的,因為95年的時候,高速加工中心還不多見,我公司剛開張,暫時還沒有能力購買,類似的東西都是拿到臺灣去,請朋友幫忙加工的,加工費當然很貴,不過也沒關係,那時的模具價格是很高的,羊毛出在羊身上麼。

下面是這個湯匙的外形:

腦洞大開,奇妙的多層模具製造創意!

模具結構是非常簡單的,但是那時候的軟件條件很差,我使出了渾身解數才將模具圖畫出來,當時廠裡對凹模放在動模還是定模有一番激烈的討論。這麼大的一筆生意,當然要小心謹慎,反覆討論啊!最後我的設計方案得到了大家的肯定。我的設計(如下圖)是將凹模放在動模一邊的,開模時,產品包在定模(凸模)上,但是由於凸模非常光滑,包緊力很小,所有的產品都連在設置在動模的環狀澆口上,所以產品會被環狀的澆口扯到動模一邊,然後動模只要用一根推管,(外徑25mm,內徑20mm)將澆口頂出來,產品就全部自動出來了,這樣可以省去用來頂產品的頂針,使得產品上沒有頂針的痕跡,比較光滑。而且給冷卻水道留出了最大的空間。下圖是產品的排位和分型面的佈置(當時的圖檔丟失,這是根據回憶畫的):

腦洞大開,奇妙的多層模具製造創意!

無話就短,有話便長,前前後後做了4個月,模具都陸續做完了,模具投產後基本正常。肖經理他們公司也很滿意,我公司做完模,收完錢,也就將此事丟在腦後了。

過了二年,那天下午冷不防肖經理突然來到我辦公室,“啊呀!稀客,稀客,哪一陣春風把肖大經理給吹來拉”我假惺惺地客氣道:“是想念我還是想念我酒櫃裡的‘洋河’啊?”“都想”肖經理回答道:“不過最近沒有什麼心情喝酒。”“幹嗎那,那麼認真,有什麼情況啊?”“氣死人了”肖經理狠狠地地說:“最近浙江義烏那邊一下子冒出了幾十家餐具廠,同樣的產品,開出的價格比我們低了一大截,我們這張單做完,以後就別想混了!”“有這麼嚴重嗎?”我說:“大不了你們也降價。”“是啊,”肖經理說:“除了降價還能夠有什麼辦法,我們廠的產品單一,要改產品也來不及,只是便宜了那些鬼佬(外國人),呸!我今天來,是想和你合計合計,看看能不能想想辦法,提高一點產量,降低一點成本?”

是啊,他們工廠有60臺機做同樣的東西,每臺機一天多做1000個,那也是個不小的數字啊。以前做模具真的很少想到降低注塑成本方面的問題。說起來也是,一臺機,同樣的折舊,同樣的電費,同樣的工人工資,同樣的廠房租金,你多做了產品,加工費就多了,那是淨賺啊!他們注塑廠,賺的就是加工費,只要提高產量,就能多賺錢,產量提高17%,加工利潤就會翻一倍。我真的要好好動一下腦筋了。以前我一直想做多層模具,但是沒有合適的機會,現在機會不是擺在我面前嗎?

“我說肖經理啊,經你這樣一提醒,我倒想出辦法來了,其實這個問題我想了20多年了,不過以前也沒當回事,現在是天時、地利、人和全湊齊了,非逼著我們想出辦法來啊!不過暫時還沒有方案,我們今天先喝個痛快,三天之內,我負責拿出改進方案來。”“我今天不喝酒”肖經理說:“等你想出辦法來,我陪你好好喝。”我開玩笑說:“不喝酒我是想不出辦法的,你先走吧,讓我一個人慢慢地一邊喝,一邊慢慢地想辦法吧!”肖經理看我下了“殺手鐧”,也沒有辦法,只好說:“那我就捨命陪君子拉!”這小子知道我是遇到有技術難題就會不顧一切的,來了個“欲擒故縱”,用這個藉口來“混”我的酒喝,高!

磨磨蹭蹭搞了5天,我才將模具設計出來,是這樣的:(此圖是根據回憶畫的)

腦洞大開,奇妙的多層模具製造創意!

當時我還沒有水平做多層的,在原來一層的基礎上,先搞二層試試吧。問題的關鍵是二層之間的澆口怎麼斷開。我設計了這樣的帶“刀”的澆口:

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整個主澆口是一個圓的管子,包在推管內芯上,這個推管內針上有幾條槽,用來拉澆口的。

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當模具開模時,二層的產品跟隨動模一起後移,當第一動模被限位螺絲拉住時,第二動模繼續後移,這時,管狀的主澆口由於推管內針上的槽的作用,繼續被向後拉,由於第一動模上的“刀”的作用,將橫流道與主澆口切開,橫流道被切斷後,與第一層的產品一起留在第一動模和定模之間,並被設置在第一動模上的“氣閥”吹下來,實現自動脫模。

當動模開到底後,注塑機的頂出杆推動模具上的推管,將第二層的產品和第二層的橫流道以及主澆口一起頂出來。也達到自動脫模的要求。

試模的時候,大家都高興的不得了,因為產量差不翻了一倍,這下子發了!但是我還是感到不滿足,因為每模的週期是12秒,假如能夠再減少1到2秒,產量還可以增加。我發現注塑機的保壓、冷卻時間已經非常地短,不可能再短了。模具在注塑機“回膠”(預塑)的時候,冷卻水還在冷卻,所以冷卻是足夠的,可以壓縮的時間是模具在等“預塑”這段時間。當時的注塑機還不象現在這樣先進,功能還比較少。假如能夠實現注塑機的開模、頂出和“預塑”同時進行,注塑週期就可以縮短3秒左右。

我後來和“震雄”的工程師一起討論和研究,,他們的工程師提出了一個“雙泵”的方案,也就是說,在注塑機開模、頂出的過程裡,另外一個泵在進行“預塑”,通過一個階段的努力,在進一步加強冷卻後,注塑週期果然減少了2.6秒。這樣一來,改進過的模具,每天的產量達到了33萬個(理論計算值,實際生產數是28萬左右),翻了一番多。

當時我還沒想到報專利,其實這個就是多層模具的前身,後來我通過繼續研究,終於搞出了3層的和4層的模具。並且申報了國家專利。

腦洞大開,奇妙的多層模具製造創意!

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這些模具加工起來並不難,難的是澆口的切斷和產品的自動脫模,有了前面這些經驗,那些困難是難不倒我們的。肖經理他們公司憑藉“多層模具”,在殘酷的市場競爭中一路凱歌高奏,賺的盆滿缽滿。

我跟肖經理講,你們可以擴大生產啊,有很多產品可以利用“多層模具”來生產的啊,譬如:衣架、梳子、牙刷、圓珠筆、塑料標牌、等等,等等。“錢途無量”啊!

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青華14年曆程,專注於UG技術服務,用心打造全國最大最專業的UG模具實戰培訓學院,常年開設UG產品設計、Pro/E產品設計、UG模具設計、UG數控編程、PowerMILL編程、五金模具設計等王牌課程。

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