振動篩篩網更換頻繁,成本劇增!找出原因和改善措施,延長壽命

某選廠破碎採用三段一閉路工藝流程,中碎之後有一段幹選。礦石經過粗破碎、中碎、幹選後,幹選尾礦由輸送帶運至廢石倉,精礦通過輸送帶運至篩分車間進行篩分,篩分採用LF2460D雙層直線振動篩,上層篩網篩孔為25mm×50mm,下層篩網篩孔為12mm×25mm,分離粒度12mm。每臺設備生產能力為600t/h。

篩分合格的產品運至磨礦倉,篩上產品運到中細碎車間進行細碎,細碎產品由輸送帶運至篩分車間進行篩分,細碎與篩分形成閉路。

篩分共採用8臺雙層直線振動篩,其中常年運轉7臺,每臺振動篩安裝上層篩網6塊,下層篩網6塊,共有84塊篩網。其價格為0.708萬元/塊,每更換一批篩網費用大概為59.47萬元,因此振動篩篩網的使用壽命直接關係到選礦的生產成本。

1. 存在的問題

1.1 安裝不標準

篩網的質量對振動篩的工作效果影響較大。某選廠振動篩運行多年,由於篩網種類較多,每次更換篩網沒有統一的標準。

其合理失效方式是磨損,但在生產現場篩網的破壞形式為脆性斷裂,其主要原因是篩網未張緊,特別是未2次張緊。篩網在運輸和存儲過程中是成卷的,其內側受壓力,外側受拉力。

在安裝一段時間後,篩網應力得到釋放,會鬆弛,需要進行2次張緊。如果篩網張緊不足,在運行時會隨著篩體一起振動,同時還會產生相對於篩體的2次振動,造成篩網內的鋼絲髮生脆性斷裂。從1~7號振動篩上隨機抽取5張篩網測量張緊間隙,其數據如表1所列。


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由表1可以看出,振動篩篩網的張緊間隙普遍大於10mm,其主要原因是由於篩網安裝不標準造成的。篩網張緊間隙大,造成篩網張緊度不足,與其下方的小梁不能完全接觸,在振動篩運轉時,篩網與小梁之間相互碰撞,造成小梁墊條,篩網異常磨損,縮短使用壽命。

1.2 篩面給料衝擊大

由於選廠振動篩採用直接給料的方式(見圖1),給料輸送帶將物料輸送至頭輪漏斗後,直接落在振動篩第6塊篩網上,如圖2所示。

通過對現場隨機抽取6臺振動篩第6塊篩網的壽命進行統計,數據如表2所列。從統計結果中可以看出,第6塊篩網的平均壽命僅有2.45個月,物料對其衝擊造成的磨損要比其他篩網嚴重。


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由現場調研得知,振動篩第6塊篩網由於其位置正處於給料漏斗的下方,受物料衝擊最大,所以第6塊篩網異常磨損是造成篩網局部磨損的主要原因。


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2. 改善措施

2.1 規範安裝標準

(1)篩網廠家現場指導培訓

篩網廠家技術人員首先對振動篩崗位的員工從振動篩的組成、工作原理、操作點檢修維護作業、消耗備件的特點等方面進行培訓,同時對篩網的安裝拆卸步驟、注意事項和標準要求等進行詳細講解,提升崗位人員對振動篩的認識。

(2)制定篩網安裝標準化作業流程

廠家技術人員在生產現場利用檢修時間指導安裝篩網,對安裝過程中的小梁找平、安裝墊條、壓條緊固、扣板安裝等每一步的標準要求都進行現場指導。崗位員工通過實際操作,進一步掌握篩網安裝的標準。

(3)開展內部標準培訓

對篩分崗位的員工進行培訓,結合廠家技術人員提供的技術標準,針對安裝過程中的標準化作業及注意事項進行講解。使崗位員工瞭解每個細節的標準要求,按照標準執行,滿足篩網安裝的技術要求,提高使用壽命。隨後對按照新標準安裝後的篩網張緊間隙進行了檢查,數據如表3所列,篩網張緊間隙都在10mm以內,滿足生產工藝要求,改善前後篩網間隙對比如圖3所示。


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2.2 緩解篩面給料衝擊

(1)給料漏斗結構改造

篩分振動篩給礦輸送帶頭輪漏斗內並排安裝了2塊襯板,由於漏斗上寬下窄,其南側的襯板處於下料區,磨損較為嚴重。

長期使用後,南側襯板的下方會逐漸磨損呈C形,嚴重時會磨損到漏斗本體,但該襯板的上側磨損較輕,檢修時需全部更換,不僅加大了檢修的勞動量,還增加了襯板備件的消耗,不利於降本增效。

在振動篩給料輸送帶頭輪漏斗內增加隔板,使物料轉向落在第6塊篩網的前方,避免物料直接沖刷篩網,造成篩網局部破損,如圖4所示。


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(2)安裝橡膠耐磨板

篩分振動篩尾部是給料輸送帶的落料點,由於受物料長時間沖刷,其尾部的襯板已開始出現磨損到限、開焊等情況。根據對振動篩尾部磨損到限襯板的觀察發現,襯板的磨損呈現不均勻分佈的特點。

襯板中間由於正對落料點,磨損較為嚴重,襯板兩端的磨損較輕。為了提高襯板的使用壽命,同時便於安裝和拆卸,在振動篩尾部安裝橡膠耐磨襯板其總厚度為35mm,最下層是鋼板,厚度為5mm,上層為耐磨陶瓷鑲嵌的橡膠層,厚度為30mm,橡膠硫化到鋼板上。

橡膠耐磨襯板分2塊安裝在振動篩尾部的落料點位置,襯板出現問題時可進行更換,不僅提高了檢修效率,且降低了成本,其更換效果如圖5所示。


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常年運轉的7臺振動篩,每臺有上下2層篩網,每層篩網各6塊。據統計,2016年8—10月份共計更換篩網40張。

改造後,篩網的使用壽命延長至6.3個月,與改造前相比,每年可節約篩網42張,接每張篩網0.708萬元計算,可節約篩網備件費用29.74萬元。

篩網壽命的延長,減少了更換頻次,每年可節約檢修費用5萬元,每年累計節約費用34.74萬元。從生產實際出發,找到了延長篩網使用壽命的有效途徑,對降本增效有著積極的意義。


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