動力煤市場異動的原因、帶來的影響及對策

正值動力煤需求旺季,產地安全和環保檢查影響依然持續,基本面對煤價形成支撐,動力煤旺季提前,煤價在6月中上旬出現明顯上漲。

動力煤市場異動的原因、帶來的影響及對策

6月國內動力煤市場需求較好,煤價整體呈上漲的態勢運行。以秦皇島港口熱量5500大卡動力煤為例,截至6月25日主流平倉價690元/噸左右,較月初相比上漲25元/噸,漲幅3.51%;與去年同期相比上漲100元/噸,漲幅17.1%。為響應國家保供穩價號召,6月上旬國家能源集團、中煤、伊泰、陝煤、淮南、河南能源、平煤等各大煤企紛紛表態將全力穩定煤炭市場形勢、保障社會用煤安全,帶頭降價,力圖將外購長協煤價格控制在600元/噸內。在發改委限價的同時,安監環保在進一步地限制生產。國家相關部門陸續進入主產地開展環保檢查與煤礦安全檢查,據瞭解,內蒙地區煤礦大面積停產,陝西地區,環保安監也入駐榆神各礦。目前在環保、安監限制下,主產地產量進一步收縮,坑口價格一直維持漲勢運行,給煤價形成支撐。

山東方面,本月山東電煤整體呈現上漲趨勢,主力煤企價格基本維持平穩,部分煤企在月初取消10-20元/噸的量價優惠,截至6月25日,山東地區煤企5000大卡動力煤主流報價在620-630元/噸,環比基本持平,同比上漲20元/噸,漲幅為3.28%。山東主力電廠接收價格在月初上調30-40元/噸,截至6月25日5000大卡電煤主流接收價格在0.115-0.12元/大卡(摺合為575-600元/噸),環比上漲7%左右,同比70元/噸,漲幅為12.73%。目前全省40家統調主力電廠當日進煤33.68萬噸,當日耗煤31.34萬噸,當日庫存848.43萬噸,較上日增加2.34萬噸,按標準耗煤32萬噸測算,可維持26.5天。

煤價波動原因分析

1、上游供應受阻。主產地晉陝蒙區域受環保檢查的影響,部分中小型煤礦、露天煤礦產量受限,整體煤炭供應下滑,部分地區開工率不足50%,供應緊張推動下坑口價格處於上漲的態勢,坑口成本提升,導致貿易商降價銷售的意願不強。

2、運力緊張影響電廠採購,繼續推高價格。鐵路運力緊張,目前運力已經趨於飽和,鐵路局現均以保大戶長協為主,市場煤發運困難,短期之內增產保供的壓力較大。為了保證主力電廠的煤炭供應,運力方面適度向主力電廠傾斜,部分企業自備電廠採購受阻,不得不尋求汽運煤,對市場形成支撐。運力分流造成山東電廠運力緊張局面依舊;汽運方面,汽運費經過前期的上漲後,近期恢復平穩,但高運價下,山東電廠採購成本上升。

3、旺季需求提前啟動,電廠採購積極。5月底至6月上旬,南方高溫天氣提前到來,加之水力發電啟動受阻,沿海六大電廠日耗攀升至75萬噸左右,較去年同期上漲10萬噸以上,旺盛需求支撐下,電廠採購積極,給煤價形成支撐。雖然6月中旬開始電廠日耗有所下滑,但仍在70萬噸左右,日耗同比依然偏高,繼續支撐煤價。

4、進口煤限制政策重啟,資源補充受阻。進口煤限制政策在4月中旬重啟,進口煤量明顯下滑,跌價國內供應縮減,動力煤供應缺口進一步擴大,成為煤價上漲的導火索。雖然6月份開始進口煤限制政策適度放鬆,但資源供應難以短期補充,煤價繼續維持上漲預期。

5、政策調控效力減弱。隨著煤價的持續上漲,5月中下旬,國家層面開始調控煤價,隨著政策力度增大,煤價看漲預期減弱,港口煤價出現回落。但隨著政策調控的利好出盡,調控的執行力度受到質疑,主產地維持上漲預期,在資源得不到有效補充的大背景下,調控並未達到預期效果。

帶來的影響

如果供應得不到有效補充,或引起旺季“煤慌”,同時電力企業虧損加劇。

後市預測

後期來看,產地檢查7月結束、印尼開齋,生產有望恢復,煤價上漲或將放緩,但正值需求旺季,後期沿海六大電廠日耗有望繼續攀升,給煤價形成支撐。短期產地方面供應受阻的情況下,價格有望繼續攀升,而市場看空情緒增加,下游採購積極性受阻,港口和下游電廠動力煤價格有望恢復平穩走勢。山東方面,隨著溫度的不斷攀升,7月份開始山東電煤需求將維持上漲趨勢,如果供應得不到有效補充,煤價將繼續維持上行態勢。


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