改進圓錐破防塵裝置後,每年節省16萬!這家企業到底做了什麼

今天為大家介紹一家選礦廠,通過對其圓錐破防塵結構的改進,不僅解決了原有防塵裝置存在的問題,而且節約了成本,提高了設備的工作效率,每年為企業省下16萬元的費用。它到底是怎麼做到的呢?下文為大家揭曉!

生產背景

某選礦廠日處理礦石1500t,其破碎系統有1臺PYB1200型圓錐破碎機和1臺PYD1750型短頭圓錐破碎機,2臺破碎機的球面軸承部均安裝有橡膠防塵圈,並在軸承座上焊接有防塵用進水管和排水管,並設有水封防塵裝置,以防止粉塵進入球面軸承造成磨損。

改進圓錐破防塵裝置後,每年節省16萬!這家企業到底做了什麼

現有防塵裝置存在的問題

原防塵結構如下圖所示。通過多年的使用表明,該種防塵方式存在以下缺點:

由於破碎時動錐隨著偏心軸套的轉動做18~20次/min旋轉擺動,有時與偏心軸套的同步轉速高達300r/min,因此橡膠防塵圈磨損很快。

當動錐防塵擋板與橡膠防塵圈的間隙大於1.5~3.0mm時,大量的粉塵從動錐下沿防塵擋板進入水封裝置,將水封槽及排水管堵塞,粉塵沉積在水封槽中。

當清水管內壓力較大時,水流通過擋油圈從球面軸承回油管路進入油箱,因此需經常拆檢疏通水封裝置,更換油箱中的潤滑油,既增加了工人的勞動強度,又造成了大量的浪費。

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防塵方式的改進

首先將上圖中的水封進水管10及排水管1拆除,然後將球面軸承座2上的環形水封槽用鈣鈉基潤滑脂密封嚴實,依靠破碎圓錐體下部的球形防塵擋板8和球面軸承座環形槽中的鈣鈉基潤滑脂,通過機體的旋轉將粉塵擋住或粘在鈣鈉基潤滑脂上,從而將粉塵阻擋在球面軸承座之外。

改進效果

經使用證明,效果良好。

  • 1)節約用水:2臺圓錐破碎機每天可節約清水116.6t,每年節約清水31482t,節約成本8萬餘元。

  • 2)增加處理礦量:解決了粉塵經常堵塞水封槽和排水管的難題,減少了維修次數,延長了開機時間,2臺圓錐破碎機每月多處理礦石490t,每年多處理礦石4410t,年增效益2萬餘元。

  • 3)節約潤滑油

    :改變了防塵方式後,解決了潤滑油站由於進水而造成的換油現象,每年可節約潤滑油1620kg,節約費用1萬餘元。

  • 4)節電:由於拆除了水封裝置,減少了2PNL型立泵的開機時間,每年節電72900kW·h,節約電費3萬餘元。

綜上,每年可為選礦廠節約16萬元左右的成本費用。

互動&分享

簡單的改動,不僅解決了原有防塵裝置存在的問題,而且節約了生產成本,提供了效益。在環保政策日益嚴厲的當下,做好設備的防塵工作至關重要。希望該企業的防塵改進方法能為大家提供參考,如您身邊也有此類成功的案例,歡迎文末留言!


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