「技術」從電清切次增高追溯到並條勻整不良

紡紗廠注意到,在過去三天的生產過程中,紗線的支偏切次從正常的平均4個/10萬米,增加到了平均7個/10萬米。工廠經過確認,這段時間裡生產線上所有機器設定沒有發生改變。同樣原料及其混紡比也沒有發生變動。


在原料、生產工藝和清除曲線設定,均沒有任何變化的情況下,在絡筒工序,紗線的連續支偏(CC)切次出現了顯著的增加。


通過USTE®QUANTUM EXPERT(USTER電清專家系統)的數據分析表明,CC 切次在這段時間是逐漸增加的。(圖1)


「技術」從電清切次增高追溯到並條勻整不良

圖1:USTER® QUANTUM EXPERT 3分析顯示CC切次逐漸增加


通過USTER® QUALITY EXPERT(USTER質量專家系統)進一步分析顯示,某道並條的條幹(CVm)和中片段條幹(CVm1m)均出現了顯著的變異。(圖2)


紡紗廠把調查的重點放在任何差異或變化上。最終表明,由於並條機在維護後,自調勻整系統軟件的一個錯誤造成了勻整性能不良。在錯誤修正後,末並條的條幹(CVm)恢復到正常。(圖3)


「技術」從電清切次增高追溯到並條勻整不良

圖 2: USTER® QUALITY EXPERT分析顯示末並條的條幹 (CVm)和中片段條幹(CVm1m)變異顯著


「技術」從電清切次增高追溯到並條勻整不良

圖3: USTER® QUALITY EXPERT analysis分析顯示軟件錯誤修正後,末並條的條幹(CVm)恢復到正常


因此,當來自調整後的條子紡出的紗線到達絡筒時,CC切次又恢復到正常水平:4個/10萬米。(圖4)


「技術」從電清切次增高追溯到並條勻整不良

圖4: USTER® QUANTUM EXPERT 3 分析顯示正常的CC切次水平


結論和總結


在USTER® QUANTUM EXPERT 3專家系統 的幫助下,工廠能夠在影響最終紗線質量之前識別問題,從而防止潛在的客戶投訴。


USTER® QUALITY EXPERT專家系統 使紡紗廠找到問題的根源,並迅速糾正它。


在採取糾正措施後,在生產過程中,調整後的條子紡出的紗線到達絡筒時,CC切次又恢復到正常水平:4個/10萬米。




分享到:


相關文章: