「技術」應用陸S工藝的紡紗實踐

我公司是一個3萬錠的小型企業,主要生產賽絡緊密紡50支、40支麻灰紗和彩紗。2017年、2018年通過應用陸S工藝實現了企業效益16~20%的逆勢增長。


1 工藝流程

預混系統→打包→FA002D型園盤抓棉機→單軸流開棉機→多倉混棉機→FA106型梳針開棉機(2臺)→棉箱→A186G梳棉機(24臺)→天門TMFD81S型並條機(2臺)→天門TMFD81A 型自調勻整並條機(2臺)→FA494型粗紗機(4臺)→FA506 型細紗機(60臺)→村田自動絡筒機


2主要工藝配置及改進

2.1 開清棉

2.1.1 核心理念

一是保護和清潔纖維;二是保證各單機開松度;三是充分混合;四是氣流要合理;五是控制好短絨和棉結增長率。


2.1.2 具體做法

(1)對設備進行整機,對管道進行改進優化。

(2)FA002D型抓棉機打手更新為稀密打手,刀尖伸出肋條距離3mm,轉速750r/min,運轉效率90%。

(3)單軸流開棉機打手轉速450r/min。

(4)FA106B型梳針打手速度380r/min。

(5)棉箱開松輥速度550r/min。


2.1.3 效果

經檢測:筵棉開松度達90%,手揀棉結8個/克,16mm以下短絨率達1.32%,為梳棉機的生條質量達標打下了良好基礎。


2.2 梳棉

2.2.1 核心理念

一是設備狀態要好,氣流要合理;二是重定量(生條30g/5m);三是合理的隔距;四是大錫刺比;五是低短絨率併兼顧棉結降低。


2.2.2 具體做法

按照工藝技術要求,對設備進行整機和工藝優選。

(1)刺輥:鐵胎的平直度、圓整度要小於0.02mm,靜平衡做到無迴轉,動平衡小於0.05mm。

(2)錫林:鐵胎的平直度、圓整度要小於0.02mm,靜平衡做到無迴轉,帶工藝皮帶輪動平衡小於0.05mm。為防止錫林滾筒包覆針布後產生的中凹問題,滾筒兩邊斜磨0.08mm,寬度為150~200mm。包覆針布後錫林動平衡(在工藝轉速,帶皮帶盤情況下)≤0.05mm,平直度≤0.03mm。包覆針布後開機前用毛刷刷10分鐘。

(3)活動蓋板:修整踵趾面寬度為3.0±0.02mm,踵趾差為0.56 mm。包針布後的單根差要小於0.05mm,臺差控制要小於0.06mm。

(4)前後罩板:上下兩邊平直度小於0.05 mm。

(5)道夫:鐵胎的平直度、園整度小於0.02mm,靜平衡任何角度做到無迴轉。包覆針布張力控制和轉速與錫林相同。包覆針布後動平衡(在工藝轉速下)≤0.03mm,平直度≤0.03mm。包覆針布後開機前用毛刷刷20分鐘。

(6)後部工藝:給棉羅拉~刺輥0.38mm,給棉板~刺輥0.56mm,給棉板抬高6mm,刺輥~錫林0.18mm,除塵刀高度+3mm、角度90度,隔距0.6mm。網眼小漏底,進口隔距8mm,出口隔距0.6mm。刺輥速度660r/min。

(7)中、前部工藝:錫林~活動蓋板五點隔距為0.3、0.25、0.25、0.25、0.3mm,蓋板速度80mm/min,大漏底進口隔距2.16mm,出口0.56mm,錫林~道夫隔距0.13mm。錫林速度330r/min,錫剌比2.58。出條速度100m/min。


2.2.3 效果

經檢測:生條質量大改善,手揀棉結2粒/克,短絨率2.1%,重量不勻2.7%,條幹CV4.2%。


2.3 並條

2.3.1核心理念

一是併合根數要少、總牽伸倍數小;二是後區隔距要大;三是採用大直徑皮輥;四是牽伸效率要大於98%以上,以提高牽伸的穩定性,有效降低成紗的常發性和偶發性紗疵,減少棉結增長率,保證成紗的重量CV受控,改善布面質量。


2.3.2 具體做法

(1)頭並羅拉隔距14×27mm,總牽伸6.6倍,後牽伸1.73倍。


(2)末並羅拉隔距14×27mm,總牽伸6倍,後牽伸1.16倍。


(3)採用大直徑新型膠輥,減輕皮輥加壓。採用鋁襯套皮輥膠輥,其緻密度、穩定性和彈性的一致性遠優於包膠皮輥。直徑由原來的35、33mm改成40mm,在同一線速度的情況下,轉速比原來降低了14%以上。由於皮輥直徑的加大和羅拉的握持鉗口線的加大,皮輥的加壓可由原來的360N降低到240N,同時能實現更穩定的牽伸。皮輥的軸承由原來的雙排滾針改成深溝雙列滾珠,並採用15號或18號克魯勃潤滑劑,實現了皮輥免加油。


以上改進,使並條皮輥溫升降低50%以上,從而減少了牽伸區纖維回潮率的散失,減少了並條過程中產生的棉結和紗疵,穩定了皮輥的固有的性能,延長了使用壽命和保養週期,同時也可以提高並條機速度和產量。


2.3.3 效果

經檢測條子質量,手揀棉結2粒/克,短絨率2.3%,重量不勻2.3%,條幹CV2.6%。


2.4 粗紗

2.4.1 核心理念

一是大捻係數、重定量;二是大後區隔距、小後區牽伸;三是小的總牽伸;四是小的伸長率;五是牽伸效率要大於98%以上。


2.4.2 具體做法

(1)羅拉隔距12×28×48mm。

(2)捻係數90,定量8g/10m。

(3)總牽伸倍數6.7倍,後區牽伸1.18倍。

(4)使用聚氨酯假捻器,壓掌繞數改3.5圈。

(5)粗紗大、中、小紗伸長率和前後排伸長率均調整控制在1.2%以下。


2.4.3 效果

經檢測:粗紗條幹CV%為4.8%,重量不勻率0.9%,粗紗伸長率均在1.2%以下。


2.5 細紗

2.5.1 核心理念

一是大隔距、小後區牽伸;二是大膠輥、輕加壓;三是大牽伸倍數;四是創新的牽伸專件器材;五是牽伸效率要爭取達到98%。


2.5.2 具體做法

按照工藝技術要求,對設備進行整機和工藝優選。

(1)檢查粗紗吊錠是否靈活;檢查導紗杆是否光潔並剔除毛刺;按工藝質量要求拉羅拉邊線,校正羅拉,消除彎空;鉗口隔距2.5,上下鉗口對齊;檢查張力架彈簧是否失效、上下襬動是否靈活;檢查車頭齒輪是否良好,齧合是否良好;逐錠調整搖架壓力;前皮輥前衝3mm;前中後“三開檔”做好;雙喇叭口按工藝質量要求對準雙負壓槽位置。


(2)平整鋼領板、葉子板,調整好清潔器隔距,消除鋼領板、葉子板頓挫;檢查錠子和鋼領,剔除不合格的,做好錠子“三同心”工作並調好活氣圈;統一錠帶長短和張力並達到要求,消除錠帶扭花、死張力,對錠子、錠帶盤加油。


(3)細紗筒管全部檢查一遍,剔除不合格的,上車筒管加硅油,消除跳筒管和筒管插不到位等現象。


(4)調整好巡迴清潔器工作狀態,保持正確、良好的吹吸效果。


(5)羅拉隔距21×48mm( 羅拉直徑均為27mm),後區牽伸1.16。


(6)前皮輥直徑35mm×中鐵輥(膠輥30)×後皮輥直徑28-30mm,上皮圈直徑,羅拉加壓:前110×90×90N。


2.6 應用陸S工藝後的產品質量情況

應用了陸S工藝後,我公司生產的賽絡緊密紡粘膠50支麻灰紗質量明顯提高,見表1。

表1賽絡緊密紡粘膠50支麻灰紗質量指標對比

「技術」應用陸S工藝的紡紗實踐

從表1的對比數據可以看出,應用了陸S工藝後成紗質量有所提高,客戶對布面質量比較滿意,在使用過程中從沒有過投訴發生。


3 結語

通過應用陸S工藝,取得了如下成效:

(1)前紡產量提高50~100%,細紗年產量提高320噸,絡筒生產效率提高5個百分點。

(2)產品質量滿足客戶要求,實現了零投訴。

(3)噸紗電耗下降360千瓦時,電費下降234.5元,噸紗機物料只需89.99元。

(4)用工減少了21人,每年減少工資支出138.6萬元,噸紗降低成本411.21元。

龔錦安/江陰佳麗爾紡織有限公司


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